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GE水轮机调速器在水电厂的运用及优化

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! Q: 动力与电气工程 SCIENOE&TECHNOLOGY INFORMATION G E水轮机调速器在水电厂的运用及优化① 马胜密 (中国南方电网调峰调频发电公司鲁布革水力发电厂 云南罗平 655800) 摘要:以某电厂调速器系统换型改造实践为例,介绍了GE公司生产的Micronet/FC5000调速系统在水电厂的运用实例,并阐述了该厂 在调速器测速系统,控制流程.保护、接口,供电.PID参数等方面进行的一些优化及改进措施。 关键词:调速器 优化 水电厂 中图分类号:TK730.41 文献标识码:A 文章编号:1672--3791(2011)01(a)一0137--01 开关为主要元件,当其中一套测量元件接 PLC。分别模拟PLC控制所需要的全关位 重要辅助设备,除了完成调节机组频率任 近开关掉电或发生其它故障时,装置能进 置、启动位置和全开位置。启动位置的大小 务外,还有多种控制功能,如机组启动、停 行自动判断,并将转速测量信号切换到备 可在触摸屏上手动调整,以适应不同的水 水轮机调速器是水轮发电机组的一个 机、增减负荷等。水轮机调速器通过外部开 用通道,保持测速装置的正常运行。 库水位。 入开出、模人模出板件与发电机控制系统 2.2控制流程优化 模拟停机阀位置的方法是:用两个继 交换数据并实行控制,调速器控制系统的 为与自动控制系统配合,设计有手动、 电器构成自保持互锁回路,由PLC或者手 运行直接影响到发电机能否正常运行。本 自动开机程序,手动开机时,开度由手动增 动操作控制,分别模拟停机阀工作位置、停 文以某电厂调速器改造为例,阐述了GE水 减开度控制;自动开机时,设计为:收到开 机位置反馈给PLC,用于满足PLC顺控流程 轮机调速器在水电厂的运用及优化。 机令与开度增命令时,打开导叶至1 5% 的正常执行。 . 开度,机组升速至20%额定转速时,调整导 2.5系统供电优化 1概述 叶开度,转速以1.3%/秒的速率升至95%Ne 两路直流电源分别取自电厂两段直流 某电厂#3水轮机调速器最初为l990年 后,转速以0.5%/秒的速率升至额定转速 母线,一路交流电源取自机组自用电,经大 投运的挪威克瓦纳公司生产的“LV26b”型 Ne。 容量开关电源隔离变换,供电给调节器使 机械调节柜和l998年投运的南瑞电气控制 2.3保护优化 用;测速部分电源也取自2段直流母线,冗 公司“SJ一72l”型双微机电气调节柜。随着 设计上,调节器本身无事故信号,仅有 余电源结构,确保系统安全可靠供电。 运行时间的增加,该调速器系统出现电气 故障报警信号,调节器严重故障时,将执行 2.6调节参数优化 柜板卡金手指接触不良、开关电源模件故 自复中操作,维持导叶开度不变,机组负荷 离线转速控制下,转速阶跃测试: 障率、伺服阀滤网易堵塞等故障现象,且故 不变。为保证安全,设计为2路自复中串联, P=3.0 I=0.3 D=0.01} 障率逐年增加,机组负荷波动频繁发生,一 分别由冗余的PLC控制,两套系统均判断 并网后,负荷控制下的PID ̄1]试: 次调频性能难以满足系统要求。2010年2 为时才执行自复中操作。在测速装置中,为 P=4.0 I=2 D=0.1; 月,该厂决定水轮机调速器改造为美国GE 保证安全,设计有电气过速启动机械事故 经反复试验,导叶快速关闭时间为l1.6 公司生产的Micronet/FC5000调速系统,该 停机功能,机械柜部分保留原有机械过速 秒甩l00%负荷时,系统动态调节质量较好。 调节系统由一套Micronet Plus电气控制柜 紧急关闭导叶回路;当主配压阀处于自复 2.7导叶开度位置反馈回路优化 和一套由FC5000阀为主组成的机械液压控 中运行状态时,若发电机并网开关跳闸(偷 原导叶开度测量点为主配处,修改测 制柜组成。 跳或者远方切机跳闸时),机组将过速,为 量点为导叶接力器,直接测量导叶实际开 防止此现象发生,增加了调速器自复中状 度,且为双路测量,精度、可靠性均有所提 2调速器系统的运用及优化 态运行时,若发电机并网开关跳闸,则启动 高。 为确保水轮机调速器控制部分与电厂 机械事故停机回路,紧急停机电磁阀动作 原有自动控制系统正确配合,确保整个系 关闭导叶,保证机组运行安全。多重保护, 3结语 统安全运行。电厂组织技术力量对调速器 确保安全。 通过对调速器测速系统、控制流程、保 测速系统、控制流程、保护、接口、供电、PID 2.4接口优化 护、接口、供电、PID参数等方面的优化,解 参数等进行了优化,以实现对水轮发电机 发电机自动控制系统以S5一ll 5U型 决了调速器与发电机自动控制系统的配合 的最优控制行。 PLC为核心,其主要控制功能包括:机组运 问题,提高系统运行可靠性,设备安装后, 2.1转速测量优化 行状态判别、启动允许判别、开机流程执 经多次静态、动态调整试验,系统主要性能 转速测量优化包括调节器测速系统优 行、停机流程执行、紧急停机流程执行等。 指标符合要求。该型调速器自2010年2月在 化和自动控制系统测速优化。调节器测速 为实现发电机正常控制,要模拟出:机械开 该厂3#机组投运以来,开机并网速度快, 包括2路齿盘测速、一路PT测速;为保证安 度机构位置(全关位置、启动位置、全 负荷调整快速、精确,运行稳定可靠,较好 全性与性,专门设计另外2路齿盘测速 开位置)、停机阀位置(工作位置、停机位 地满足了运行要求。 供自动控制系统使用,且采用不同厂家、:不 置)反馈给PLC,以保证发电机PLC各种控 同测速原理产品。 制流程能正常进行。 参考文献 测速装置与调节柜相对,用于产 经优化组合,模拟开度机构位置 [1]魏守平.现代水轮机调节技术【M】.武 生满足机组自动控制所需要的转速信号及 方法为:在调速器软件中,增加用户程序, 汉:华中理工大学出版社,2001. 过速保护使用。为保证可靠性,调节柜也可 用电气开限模拟原开度机构位置,增 [2]吴应文.现代水轮机调节技术研讨【J】. 输出转速信号(为备用方式),若测速装置 加、减少开度的命令送至调速器开关 电力系统自动化,2003,(6):9~10. 严重故障,则改用调节柜之转速信号输出。 量输入板,在调速器软件中设置与机械开 测速装置以Siemens¥7-200 PLC硬件平台 度位置相对应电气开限值(0、l O%、 为核心,采用Braun转速继电器D52l、接近 l00%开度),通过开关量输出板反馈给机组 ①作者简介:马胜密(1981--),男,工程师,从事水电厂继电保护及电气二次检修试验工作。 科技资讯SCIENCE&TECHNOLOGY INFORMATION 

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