锅炉SCR烟气脱硝空气预热器堵塞原因及其解决措施
截至2012年4月,建成、在建及签订合同的火电机组锅炉烟气脱硝装置约650 台装机容量共计3.8亿kW,其中投运SCR 装置的机组容量超过1.0亿kW。这些机组在安装SCR装置时,对部分空气预热器(空预器)换热元件进行了改造,并配置了高效吹灰器。在已投运烟气脱硝装置的机组中,改造过的和尚未改造的空预器均出现过因硫酸氢氨堵塞而造成烟侧阻力增加的现象,部分空预器改造后还出现了排烟温度升高,炉效降低的情况。
1空预器硫酸氢氨堵塞
燃煤锅炉炉膛内烟气中的SO2约有0.5%~1.0%被氧化成SO3。加装SCR系统后,催化剂在把NOx还原成N2的同时,将约1.0%的SO2氧化成SO3。在空预器中/低温段换热元件表面,SCR反应器出口烟气中存在的未反应的逃逸氨(NH3)、SO3及水蒸气反应生成硫酸氢氨或硫酸氨:
NH3 +SO3+H2O → NH4HSO4
2NH3+SO3+H2O→ (NH4)2SO4
当烟气中的NH3含量远高于SO3浓度时,主要生成干燥的粉末状硫酸氨,不会对空预器产生粘附结垢。当烟气中的SO3浓度高于逃逸氨浓度(通常要求SCR出口不大于3μL/L)时,主要生成硫酸氢氨(ABS),生成规律见图1。
在150~220℃温度区间,ABS是一种高粘性液态物质,易冷凝沉积在空预器换热元件表面,粘附烟气中的飞灰颗粒,堵塞换热元件通道,增加空预器阻力并影响换热效果。
硫酸氢氨造成的堵灰清除比较困难,严重时需停炉进行离线清洗。为降低硫酸氢氨的影响,目前主要从空预器本体改造或者脱硝系统氨逃逸控制两方面采取措施。
2 空预器本体改造
2.1改造措施
空预器烟侧进出口温度范围约110~400℃,涵盖了高粘性硫酸氢氨的生成温度区间。为了应对硫酸氢氨的影响,空预器采取了以下改造措施。
(1)传统空预器元件分为高、中、低温3段,冷段高度约300mm,主要为了防止
硫酸低温腐蚀。当硫酸氢氨温度区间跨越2层换热元件时,接缝处的硫酸氢氨吸附飞灰结垢搭桥现象更加严重。为此,需合并传统的冷段和中温段,将换热元件改为2段,冷段高度加大到约800~1200mm,涵盖机组不同负荷下硫酸氢氨的生成温度范围,保证全部硫酸氢氨在冷段完成凝结和沉积。
(2)空预器冷段元件较高,元件下部烟气温度较低,易受到烟气中的酸结露低温腐蚀,造成元件表面锈蚀龟裂,加剧硫酸氢氨粘附挂灰。为提高冷段元件的表面光洁度和防腐蚀能力,通常采用高强度低合金考登钢材质、表面镀搪瓷或者表面使用硅作涂层。根据国外经验[2],搪瓷镀层能显著降低硫酸氢氨的结垢速率,但如镀层因加工质量而损裂,将不利于防止硫酸氢氨的吸附。SCR空预器冷段采用何种型号的换热元件,主要受到煤中硫含量、入口烟气中SO3浓度、入口烟气O2浓度、冷段综合温度水平等因素的综合影响。根据国外某公司的经验(图2),煤中硫含量小于1.75%且冷段综合温度大于138℃时,冷段可采用考登钢材质。
(3)加装SCR系统后,空预器冷段换热元件通常采用局部封闭、高吹灰通透性的波形(如FNC 或DNF)替代倾斜的双层皱纹形,使元件表面沉积的飞灰易于被吹灰器清扫。
(4)空预器冷段换热元件即使采用镀搪瓷元件,如果没有有效的吹灰清洗装置相配套,同样会发生严重的堵灰。目前,空预器冷段通常配置回转式双介质高能量射流吹灰器,正常运行过程中,采用高压蒸汽吹扫,当空预器烟侧阻力超过设计值的50%时,投运高压水冲洗。冲洗主要有离线和在线2种方式,前者是在保持60%左右机组负荷时,将单侧空预器解列隔离进行高压水冲洗,完成后采用同样方式冲洗另一台空预器;后者是在机组满负荷或部分负荷下,对任一台运行中的空预器进行高压水冲洗。高压水冲洗时,水压达10MPa以上,水量小于70kg/min,对烟气成分或烟气温度影响甚微。
2.2改造效果
国内部分进行烟气脱硝机组对空预器低温段元件镀搪瓷,改造前后的结构及性能参数见表1。其中,案例1是600MW机组,空预器低温段元件高度增加271mm,换热面积增加13.9%,漏风率由12%降低到4.15%,排烟温度约降低7.8℃,但与设计值相比仍相差6.4℃;案例2是350MW机组,空预器由28VIX1800(RT)型更换为29VI(T)1950 QMR,空预器低温段元件高度增加150mm,换热面积增加9.2%,漏风率由7.0%降低到4.58%,排烟温度降低10.5℃,但比设计值高了13~16℃;案例3是300MW机组,空预器低温段元件总高度不变(许多机组因空间所限,无法增加空预器元件高度),冷段镀搪瓷,换热性能下降,BMCR工况和BRL工况计算出来的排烟温度比原设计分别高13.6℃和8.4℃。
案例1与案例2机组的空预器改造后,运行过程中的排烟温度降低,除因增加了换热元件面积外,漏风率降低是其主要原因。案例3维持元件高度和漏风率不变,则换热效果降低。因此,针对烟气脱硝进行空预器改造时,需考虑空预器的内部空间及性能现状,否则可能造成排烟温度增加,锅炉效率降低。
3氨逃逸影响分析
烟气脱硝装置运行过程中,除了极端工况造成短时间内过量喷氨外,当氨喷射系统设计不当、烟气流场分布不均匀或者喷氨格栅局部喷嘴被堵塞时,也会造成反应器出口局部区域的氨逃逸过量。不同程度的氨逃逸是造成空预器堵塞的主要原因。对于烟气脱硝装置,除通过氨喷射系统、导流系统、混合系统的设计提高烟气流场的分布均匀性外,日常运行过程中,还需严格控制喷氨量,防止过度喷氨,并定期进行氨喷射系统的喷氨流量平衡调整,防止局部过大氨逃逸。
某1000MW机组锅炉烟气脱硝装置的SCR反应器截面为14m×17m,在出口截面测得烟气中的NOx浓度分布很不均匀(图3):沿炉宽方向,测点1至17,NOx浓度逐渐增加;沿炉深方向,测孔P1至P7,NOx浓度逐渐增加。在反应器入口NOx浓度分布相对较均匀的情况下,出口NOx浓度高的区域氨逃逸浓度较低,对应氨喷射格栅区域的氨喷射量较低,而出口NOx浓度低的区域氨逃逸浓度较大,对应氨喷射格栅区域的氨喷射量较高。氨喷射系统局部喷氨量过大,将造成局部氨逃逸过大,会加剧空预器的硫酸氢氨堵塞。
根据豪顿华公司经验,SCR出口氨逃逸控制在较低浓度时,空预器阻力仍会因少量硫酸氢氨沉积而缓慢增长。当空预器烟侧阻力超过设计值50%时,则需要启动高能量双流体喷对空预器冷段进行高压水冲洗。高压水冲洗启动周期与氨逃逸浓度有关,氨逃逸浓度越大,空预器阻力增长的越快,冲洗周期越短(图4)[4]:氨逃逸浓度为4~8μL/L时,冲洗周期约为3个月;氨逃逸浓度为3~6μL/L时,周期约为5~6个月;氨逃逸浓度为2~4μL/L时,周期约为11个月;氨逃逸浓度为1~2μL/L时,即使运行12个月也无需冲洗。
4结论与建议
(1)对于投运时间较短或者运行效果良好的空预器,建议不进行空预器改造,但要求适当放大烟气脱硝装置的脱硝效率设计裕量,通过流场优化设计和定期进行氨喷射流量平衡调整提高喷氨均匀性,并严格控制喷氨量,防止局部或整体过量喷氨,减少硫酸氢氨的生成。
(2)对于运行效果较差的空预器,可结合降低排烟温度或者漏风率进行空预器换热元件的综合性改造,提高冷段高度,同时采用大通透板型和高能量吹灰器。换热元件的改造,需要增加换热面积,以维持或不增加排烟温度。
(3)空预器改造时,冷段换热元件采用搪瓷镀层可显著降低硫酸氢氨的结垢速率,但若喷镀工艺不当,搪瓷也易出现龟裂恶化而使硫酸氢氨粘附堵塞。建议在煤中硫含量较低以及出口综合温度较高时采用高性能的考登钢材质。
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容
Copyright © 2019- efsc.cn 版权所有 赣ICP备2024042792号-1
违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务