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带式输送机逆止器的改进

来源:筏尚旅游网


带式输送机逆止器的改进

[摘 要] 带式输送机的倒带现象是其固有的机械特性,不可避免。加装逆止器是解决倒带的有效方法,本文介绍了一种简易带式输送机逆止器的改进,并在实际生产中得到应用与验证,效果良好。

[关键词] 逆止器 带式输送机 改进

0.前言

多年来的生产实践证明, 当倾角胶带输送机停机时 , 无论重段皮带有无物料, 均有不同程度的倒带现象。

为防止停机后滚筒倒转及重段皮带下滑, 在倾角胶带输送机的设计及煤矿安全规程的要求中,均要求设置逆止器,带式逆止器就是其中一种。根据使用效果,带式逆止器止逆效果普遍不好,往往因倒带漏洒成堆, 不仅给清理带来麻烦, 而且影响正常生产。为此, 我门积极组织技术骨干,开拓思路,对胶带输送机逆止器进行改进, 改进后的逆止器在倾角胶带输送机上使用, 效果良好。

1.带式逆止器原理

带式逆止器是通过塞填滚筒、增加倒带阻力的方式实现逆止作用,其原理如图1所示:

1、主皮带; 2、滚筒; 3 、防护带铁;4、逆止皮带;

5、固定槽钢; 6 、保护圆钢;7、支撑圆钢;8、横梁

当滚筒正常运转( 正转) 时, 逆止带4 随滚筒正转被摩擦, 顺空段皮带运转方向向外推, 不影响胶带输送机工作,此时逆止带不起逆止作用,同时在3和7的作用下,逆止带不会随着滚筒运转方向进入到上带和滚筒的缝隙,造成事故。当输送机停机后,在输送带自重或带式输送机有物料造成反转时, 通过7的支撑固定作用, 使逆止皮带4 伸入滚筒面和空段输送带缝隙间, 随滚筒倒转逐渐拉紧( 因为逆止带4 是固定在槽钢5 上) , 产生反向拉力, 加大摩擦, 直到滚筒停止倒转,从而用皮带带入反向拉力止逆。

2.现行带式逆止器的缺点

(1) 因逆止带有一定伸展度, 止逆灵敏度小, 加上不可能及时维护, 卷带或磨薄等现象时有发生。重段皮带物料( 带负荷停车时) 下滑, 加大了清理工作量, 影响生产;

(2) 逆止带经常往复摩擦, 易损坏, 起不到止逆作用时, 就需更换。不仅给维护增加麻烦, 而且更换下来的1. 5 m 左右皮带,只能报废。浪费材料, 加大了成本;

(3) 由于逆止带在滚筒和空段皮带间往复摩擦, 损伤主皮带, 且往往逆止带拉长到极点时顿时停车, 对滚筒减速器等有一定损害。

3.改进后的无动力闸瓦式逆止器

为克服带式逆止器缺点, 进行了改造。新研制的闸瓦式逆止器, 是在原横梁上, 沿胶带输送机滚筒横面方向, 安装两组连杆, 使闸瓦作用在滚筒筋板上。其靠近滚筒一端, 连接半径大于滚筒半径, 闸瓦无需动力, 故称无动力闸瓦逆止器,其构造原理如图2所

示。

1、主皮带; 2、滚筒; 3、连杆; 4 、逆止瓦;5、固定槽钢;

6、保护圆钢;7、支撑连杆底角;8、横梁

当滚筒正常运转( 正转) 时, 逆止瓦4 随滚筒的旋转浮在滚筒面上, 逆止瓦向上运动,与滚筒面间距增大, 摩擦减小( 必要时, 可用牵引电磁铁使闸瓦脱离滚筒表面) , 不产生任何阻力;当滚筒倒转( 停机) 时, 逆止瓦4 由于自重随滚筒旋转向下运动, 使与滚筒面的间距缩小。滚筒上一般均有防滑皮。由于滚筒对逆止瓦产生压力, 当摩擦力大于滚筒的旋转力时, 便阻止了滚筒倒转。

4.无动力闸瓦式逆止器的受力分析

无动力闸瓦式逆止器等效受力模型详见图3。

设O为驱动滚筒轴心, O1为连杆底角, 即为O 圆外一点, 又是外切圆的圆心。则连接OO1交O 圆于P, 即为两圆切点, 从O1做O圆上切线交O 圆于P1。在圆弧PP1上,任取一点P2,连接O1P2,即为连杆长度(不考虑闸瓦厚度)。从图3分析可知, O1P2

一定大于O1P,否则逆止器不起作用。从图中可知, 当逆止瓦由P1向P 点移动时, 摩擦力( 阻力) 越来越大,直至阻止滚筒转动。当然, O1P1也不能过长, 要求逆止圆弧和滚筒圆弧不仅要接触, 而且要有一定的重复部分, 即有向P 点移动的摩擦力,否则也起不到逆止作用。连杆O1P1长度与皮带机倾角、滚筒半径有关。逆止瓦的个数与带宽(滚筒长度) 和物料性质有关。对P1点力, F为连杆对滚筒的阻(顶)力视为合力, F1 为向心

力视为第一分力, F2 为向上切力。这是真正使滚筒停止倒转的力, 称为止转力。视为第二分力。胶带输送机停车时, 若F2小于滚筒的旋转力, 滚筒倒转; F2大于滚筒的旋转力,滚筒正转。F2等于滚筒的旋转力, 滚筒停止转动。事实上, 因为闸瓦无动力,只达到第3 种情况,起到逆止作用就行了。

5.改进后逆止器的优点

(1) 止逆速度快,灵敏度高,无负作用;

(2) 材料消耗少,成本低;

(3) 加工安装简便,日常维护量极小;

(4) 逆止过程,随滚筒倒转逐渐加力,不产生冲击,减少了对滚筒减速设备的损伤,对主皮带亦无磨损;

(5) 工作可靠,避免倒带产生的堆洒煤现象,保护作业环境,保证了正常生产。

6.经济效益和社会效益

(1)经济效益分析

原逆止器更换下来的逆止器皮带无法重复利用,换掉后直接报废,按每个月更换1条,每条皮带1.5米计算,如果按照一个筛分煤楼大倾角皮带有5条,每月更换皮带1.5米*5=7.5米,大倾角皮带价格400元/米,这样每年节省皮带7.5*400*12=36000元。

原逆止器容易发生倒带现象,一旦出现倒带现象,皮带必须停止运转安排人员清理撒煤,按半年发生一次倒带现象计算,即使发现及时,停车清理撒煤最少需要1个小时,人员3名,如果按照一个筛分煤楼有5条大倾角皮带,运输量平均为300t/h计算:

每条皮带一年运输煤量多出:0.5*2*300=300吨

每吨煤价为400元计算,每年每条皮带创效益:400*300=12万元;

5条大倾角皮带按高效率运转,有2条发生倒带现象,每年整个煤楼可以创效益 12万元*2=24万元;

带式逆止器的改造,不仅仅具有上述的经济效益,同时还具有明显的社会效益,既增加了产量,又能降低职工的劳动强度,提高职工的收入和积极性。

7.结束语

改造后的皮带逆止器在我们集团公司某矿进行了现场试验,在使用期间没有出现过一次倒带现象,可靠性得到了显著提高,目前该矿已对其煤楼的所有倾角带式输送机进行了逆止器改造,在降低职工劳动强度的同时也提高了职工的劳动积极性,得到使用单位和职工的好评。

注:本文中所涉及到的图表、注解、公式等内容请以PDF格式阅读原文

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