高纯锂盐用硼酸精制提纯试验研究
万凌云
(新疆有色金属研究所乌鲁木齐830000)
摘
要
本文重点研究了高纯锂盐产品用硼酸的提纯技术,采用重结晶及搅洗、淋洗的方式进行提纯。以工业硼酸为原料,重点针对
工业硼酸中的K、Na、Ca、Mg、Fe杂质进行纯化,考察了液固比、搅洗以及淋洗对硼酸的提纯的影响,同时还进行了回收率以及硼酸对不锈钢腐蚀情况的研究。
关键词工业硼酸提纯回收率腐蚀
工业硼酸纯水前言
硼酸作为含硼功能产品的基本原料,有着广泛的应用[1-3]。国产工业硼酸的标准要求在99%以上,但是不同厂家的生产工艺的不同,也导致其杂质成分和主含量有较大差别[4-5],应用领域的不同对硼酸纯度的要求不同。本文重点研究高纯锂盐产品用硼酸的提纯工艺,以工业硼酸为原料进行精制提纯,重点针对工业硼酸中的K、Na、Ca、Mg、Fe杂质进行纯化,在此基础上还进行了回收率和硼酸对不锈钢腐蚀情况的研究。
重结晶洗涤分离1试验部分
精制硼酸母液水处理1.1试验原料和仪器
试验用的工业硼酸是由青海某厂提供,主要成分及杂质含量见下表1。试验用纯水为自制纯水。试验设备主要为强力搅拌,型号:欧洲之星数显;电热磁力搅拌,型号:CMG-HS7;平板式离心机,型号:LF350。
表1
原料工业级硼酸主成分及杂质分析Na(ppm)71
K(ppm)9.3
Ca(ppm)5.4
Mg(ppm)190
Fe(ppm)76
图1硼酸精制提纯的工艺流程图
高硼酸的溶解度是不断增大的,以工业硼酸完全溶清为基准,在75℃的条件下,考察了不同液固比对工业硼酸中的K、Na、Ca、Mg、Fe杂质纯化的影响。试验结果见表2。
表2工业级硼酸提纯及检测结果编号产品指标
0123
液固比0/
Na71
K
Ca5.40.4<0.1<0.1/
(单位:ppm)Mg1908.91012/
Fe
主含量
(%)98.68
≤53.92.73.5
1.2试验原理和方法
试验通过重结晶及搅洗、淋洗等方式进行提纯。硼酸微溶于水,提纯时需要考虑水的液固比量和洗涤对硼酸的提纯的影响。硼酸精制提纯的工艺流程图见图1。
4:15:16:1
9.30.4<0.1<0.1
≤5≤56.80.8176
2试验结果及讨论
2.1液固比的影响
常温下硼酸微溶于水,随着温度和液固比的升
Na、Ca、Mg的含量明显降低,符合产品标准,Fe的含质元素均在标准范围内。
由表2可知,试验中重结晶的液固比为4:1,K、
量略微超过标准,重结晶的液固比为5:1时,全部杂
12新疆有色金属2020年第6期2.2洗涤方式的影响
为了考察洗涤方式对硼酸纯化的影响,对重结晶液固比4:1处理后的物料进行了淋洗和搅洗处理,淋洗和搅洗液固比均为1:1,搅洗时间5min,淋水流量0.76L/min,检测结果如下见表3。
表3不同洗涤方式的分析结果(ppm)洗涤方式Na
K
Ca产品指标搅洗0.8≤5≤5/
Mg1.3/
≤5
Fe
<0.1<0.1淋洗
1.9
<0.1
0.7
0.31.60.3
由表3可知,对重结晶液固比4:1处理后的物料,在同样液固比的条件下,搅洗1次后物料质量可满足要求。淋洗效果更为明显,淋洗后的物料中Mg和Fe的含量低于搅洗一个数量级,同时淋湿的操作更为简易,利于量产。
2.3硼酸对不锈钢的腐蚀影响
对已提纯过的的硼酸加入4倍质量纯水,分成3等份,第1份直接煮沸8h,第2份加入304不锈钢片煮沸8h,第3份加入316L不锈钢片煮沸,保持3份溶液浓度基本一致,重结晶后送样检测杂质含量见表4。
表4
硼酸对不锈钢腐蚀结果分析材质编号Fe(ppm)Cr(ppm)Ni(ppm)空白<1<1<1304不锈钢
01<1<1<1316L不锈钢
2
<1
<1
<1
由表4可知,不锈钢对硼酸溶液的杂质含量基本无影响,1ppm以下,主要可能带入的杂质可选择价格较实惠的304Fe不锈钢作为硼、Cr、Ni均在酸量产反应容器的材质。
2.4温度和液固比对回收率影响
为了考察温度和液固比对回收率的影响,进行了不同液固比和温度的双因素条件试验:试验1:液固比72℃解,溶解,4:1,95℃冷却重结晶。试验溶解,冷却重结晶;3试验2:液固比6:1,95℃冷却重结晶。试验4:硼酸母液:液固比:工业硼酸5:1,75℃=5:1溶洗处理,溶解,,试验结果见表冷却重结晶。结晶后物料均进行一次淋5。
由表5可知,试验1在低液固比高温度的条件下,物料最终的杂质含量较低,收率中等,试验2在高液固比低温度的条件下,物料最终的杂质含量偏高,收率较低;试验3在中等液固比低温度的条件,杂质含量中等,收率最高,试验4在中等液固比高温度的条件,杂质含量较低,收率较低。在液固比5:1,75℃溶解,可以获得最佳收率,收率可达98.4%。试验的结果表明,高温高液固比,对于回收率的影响是最为不利,低温低液固比次之,低温中等液固比最优。
表5不同液固比和温度的试验结果分析(单位:ppm)编号回收率(%)
NaCa
Mg
原料1283.4/
0.871
9.3K
76Fe
<0.130.71.15.40.6190<0.14
98.47578.80.91.66.97.6<0.13结论
3.91.80.41.56.60.48.28.96.8(1)工业硼酸在温度75℃、液固比4:1重结晶,液
固比Fe1:1淋洗1次的条件下,主要杂质K、Na、Ca、Mg、于量产。
可以达到高纯锂盐用硼酸的标准,且操作简单易(2)硼酸对不锈钢腐蚀试验的研究表明,不锈钢对硼酸溶液的杂质含量基本无影响,主要可能带入的杂质Fe、Cr、Ni均在1ppm以下,不引入新的杂质。
(3)高温高液固比,对于回收率的影响是最为不利,低温低液固比次之,低温中等液固比最为有利。主要杂质含量合格的条件下,工业硼酸在液固比98.4%5:1,。
75℃溶解,可以获得较高收率,收率可达参考文献
2017.
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.高纯硼酸的制备及制备过程中影响因素研究
收稿:2020-09-08
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