您好,欢迎来到筏尚旅游网。
搜索
您的当前位置:首页线路单相接地故障引发机组振荡原因简析

线路单相接地故障引发机组振荡原因简析

来源:筏尚旅游网
产品与解决方案 线路单相接地故障引发机组振荡原因简析 谢勇 王 雨2 (1.华能玉环电厂,浙江玉环 317604;2.马鞍山电厂,安徽马鞍山 243021) 摘要3台 通过某电厂在线路单相瞬时接地时,保护动作切除故障且重合成功期间,运行的 并就 机组中两台发生调门关闭,弓I发机组功率振荡的事件。重点分析了事件发生的过程与原因, 如何防范与解决大型机组发生类似问题进行了阐述。 关键词:单相接地;功率振荡;电气保护;热工控制;T3000;KU 随者国内运行投产的大机组日趋增多,发电机 组与电网之间的联系也越来越紧密。如何提高机组 或电网发生异常和故障时机网之间的协调能力,提 高电厂电气自动装置及继电保护、热工控制技术, 提升设备的可靠性与稳定性就成为发电技术的一个 新的课题与发展方向。 凝汽式汽轮机,从机头端往电机端看为顺时针转向。 汽轮机本体通流部分由高、中、低压三部分组成, 汽轮机采用全周进汽、滑压运行的调节方式,同时 采用补汽阀技术,改善汽轮机的调频性能。全机设 有两只高压主汽门、两只高压调节汽门、一只补汽 调节阀、两只中压主汽门和两只中压调节汽门,补 汽调节阀分别由相应管路从高压主汽阀后引至高压 第5级动叶后,补汽调节阀与主、中压调节汽门一 1事件现象与设备概况 华能玉环电厂有4台1000 MW机组,500kv系 样,均是由高压调节油通过伺服阀进行控制。 4台机组的DEH系统均采用西门子公司的 T3000控制系统,它是一个全集成的、结构完整、 功能完善、面向整个电站生产过程的控制系统。液 压部分是采用高压抗燃油的电液伺服控制系统。由 T3000与液压系统组成的数字电液控制系统通过数 字计算机、电液转换机构、高压抗燃油系统和油动 统为3/2接线,出线有4条。2009年8月15日l6 时许, ≠}l、 2、≠}3机组运行,≠}4机组停运,负荷 分别是680MW、640MW与630MW。由于当地天 气突然由晴变为雷电暴雨,16时21分,各机组DCS 报警,500kV玉岭5430线第一、二套分相电流差动 保护及后备距离I段保护动作,玉岭5430线B相 接地故障报警,5012、5013开关B相跳闸,重合成 功,故障测距约6.8km,B相瞬时接地电流最大达 20510A,持续时间约50ms。在故障起始至开关重合 期间#1、#2机控制方式由CCS分别切至BH和BI 方式,高、中压调门瞬时快关至0后恢复,#1机有 功负荷由685MW瞬间降至一30MW然后回升至 机控制汽轮机主汽门、调节汽门和补汽阀的开度, 实现对汽轮发电机组的转速与负荷实时控制。该系 统满足对可扩展性、高可靠性、有冗余的汽轮机转 速/负荷控制器的需要。T3000控制系统设置了完善 的负荷干扰控制功能(LAW控制功能),图1是相 关逻辑示意图。控制系统中的负荷干扰识别模块能 618MW,无功负荷瞬间最高到320MVar,≠≠2机有功 负荷由646MW瞬间降至35.9MW回升至540MW,无 功负荷瞬间最高到317MVar, 3机组负荷略有晃动。 玉环电厂4台发电机为THDF 125/67发电机, 采用德国SIEMENS集团的最新技术,性能优良, 为具有国际先进水平的成熟产品。励磁方式采用同 轴交流励磁机旋转整流器励磁系统,励磁调节器采 够快速检测出负荷干扰,发出相应的信号到转速设 定值形成回路,通过转速负荷调节模块,以使其发 生相应的动作。机组实际的负荷测量值在负荷干扰 识别模块中进一步处理,主要有两个目的,一是补 偿变送器的延迟时间,使得测量到的负荷值有负荷 的原始时间特性;二是对该信号求微分,以检测负 荷的变化速率。在以下两种情况下,系统会发出负 荷中断信号(KU): 1)如果突然出现负荷干扰大于负荷跳变限值 GPLSP(875MW)。 用日本三菱公司的MEC5000型微机双自动励磁调 节器。汽轮机组均选用上海汽轮机有限公司和西门 子联合设计制造的N1000.26.25/600/600(TC4F)型 IO00MW超临界、中间再热式、四缸四排汽、单轴、 2)以下条件应同时满足时: 82 l隰 技痰 2013年第3期 时,KU就会动作。实际上,回放数据试验时,每 次的KU动作均是由这个原因引起的。进一步检查 发现,引起KU动作的原因为:由于功率变送器选 型原因,它不能测量负功率值,一旦功率信号出现 由负值回正现象,它就认为该信号为故障点,系统 自动赋值1300MW到功率信号进口,此时功率值变 化速度很快,满足图1中的KU动作条件,就会触 发KU动作。 3分析结论及相应防范措施 3.1分析结论 通过以上试验与分析,可以得出以下结论:雷 电导致玉岭线B相接地故障,造成j!i}1、≠}2、 3机 组功率突降,撑1、≠}2机组因DEH功率信号异常突 变,实际功率下降幅度被放大,使得Ku回路动作, 各调节汽门快关,造成机组负荷大幅波动; 3机组 负荷波动较小是因为其DEH功率信号在实际功率 突降时没有发生异常突变,KU回路也未动作。 在DEH侧,电气功率突变幅度被异常放大,导 致出现下列两种情况其中之一或全部出现:①DEH 内部功率测量值出现负变正情况,系统被赋值 1300MW,从而导致系统检测到负荷变化超过 875MW这个定值,KU动作;②在并网的情况下, DEH内部功率测量值出现小于125MW、大于 .10MW的情况,此时负荷设定值与实际负荷偏差大 于125MW, KU动作。由于分析工具与手段的限 制,目前并未确定在当时事件中是上述两回路中的 哪一回路导致的KU动作,但可以确定的是,一旦 DEH中功率出现负值,上述两回路均会动作,而事 件数据表明,≠}1机组功率负值在事件中是出现的; 2机组事件数据回放试验结果表明,≠}2机组功率负 值在事件是极可能出现的,即使不出现,也极有可 能满足上述②中的条件,导致KU动作。 3.2防范措施 1)针对≠≠1、群2机组DEH中功率测量环节问题, 联系相关DEH设备厂家对热工DEH逻辑及控制参 数进行进一步的梳理与完善。 2)电气侧功率变送器目前输出量为正值4~ 20mA,对应机组负荷量程为0~1300MW,无法实 用于逆功率的情况,对该功率变送器进行更换,将 发电机至DCS、DEH的三个功率信号变送器更换为 输入一17.2~0~172W,输出4~5.4545 ̄20mA的量 产品与解决方案 程中允许小量功率负值的变送器,与之相对应的 DCS、DEH的一次功率参数为一130~0~l300MW 之间。 3)在试验中发现,机组直接从满负荷到0时, 图1中第一路KU不会动作,这说明在负荷干扰控 制功能逻辑中,875MW这个定值偏大,这会造成该 负荷中断控制回路失效,考虑适当降低该定值,并 在试验中验证定值的合理性。 4)目前单纯使用模拟量功率信号作为汽门快控 逻辑触发信号是否合理,能否采用其它的措施予以 完善需要进一步的论证;同时尽量从机网协调角度 考虑该快控逻辑的必要性。 4结论 综上所述,玉环电厂玉岭线B相接地故障时引 发运行机组功率大幅振荡,汽轮机调门异常动作的 根本原因是≠≠1、 2机组DEH中功率测量环节存在 问题,在源信号突变时,该环节工作性能差。在目 前高电压、大电网、大机组的系统模式下,优化机 组热控控制逻辑,完善热控与电气之间的配合逻辑, 对与大型机组及电网的安全稳定运行具有极其重要 的意义。 参考文献 【1】柯文石.华能玉环电厂1000 MW超超临界机建设的 探讨与实践[J].电力建设,2010,26(6):1-5. [2】 王维俭.电气主设备保护继电保护原理与应用[M]. 北京:中国电力出版社,2002. [3]王显平.电力系统故障分析[M].北京:中国电力出版 社,2008 [4】柯文石,张峰.华能玉环电厂4x 1000 Mw机组3年运 行的实践探索[J].电力建设,2010(4):64—68. [5]傅小峰,朱立军.华能玉环电厂4×1000 Mw工程1号 机组电气调试[J].电力建设,2007,28(1):57—59. [6] 高春如.大型发电机组继电保护整定计算与运行技 术[M].北京:中国电力出版社,2005. [7]华能玉环电厂.百万千瓦级汽轮机运行维护手册[R]. [8】华能玉环电厂.主机运行维护规程[R]. 作者简介 谢勇(1973-),男,大学本科,工程r)O/技师,从事电厂继电保护 工作。 2o13年第3期电鼍技斌I 85 

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容

Copyright © 2019- efsc.cn 版权所有 赣ICP备2024042792号-1

违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com

本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务