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大跨度高涵洞拱圈混凝土浇筑采用大型土胎模的施工实践

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维普资讯 http://www.cqvip.com 2002年9月第3期 葛洲坝集团科技 总第63期 大跨度高涵洞拱圈混凝土浇筑采用大型土胎模的施工实践 黄烈源 摘要 涵洞采用全镇土拱胎模作拱内模的施工方案在南方较少采用,即使采用,其涵洞跨度一般在2.5m 内,长度也只在30m内。而景德镇珠山西路城市主干道洞长131.2m,净跨4m。该涵洞拱圈混凝土浇筑成功采 用了大型土胎模的施工方案。本文介绍大型土胎膜支护的施工实践经验。 关键词路桥涵洞浇筑土胎膜施工 1 概述 型式比较,具有其优点和缺点。 2.1优点 珠山西路延伸工程是景德镇市城市主干道,西 2.1.1施工期短 向通往206国道,按该工程的设计布置,在C标段 因为它免去了安模、拆模、运模、整修等项工序 桩号K2+195处设置一座全长151.52m的排水涵 的时间,同时也不必花费因装、拆模随之带来的各 洞(其中涵洞长131.2m,进出水口段20.32m),该涵 种繁杂工作必须的时间,更不必考虑模板其周转 洞净跨4m,中心净高5m,涵顶为半圆形拱圈,厚度 期,因此,大大缩短了施工期。 0.48m,由C30钢筋混凝土现浇而成,涵洞混凝土 按原计划用6套钢木结构作内模时,其周转期 拱圈以上填筑土料高达18.42m。 为15d/套,每套模板要周转5—6次,工期长达 在施工时间十分局促的情况下,要按劳取酬时完 80d,而土胎模计划用7d时间完成,浇筑拱圈混凝 成涵洞的施工任务,如何处理好拱圈模板的型式是一 土用16d完成,总共时间只有23d,可确保在施工期 个主要问题,经过工程项目部有关领导和技术人员的 内完成作业,为填筑土方路基赢得了时间。 共同探讨,同时通过对施工期、施工造价、施工难度、 2.1.2工程造价低 施工工序、施工安全等环节的反复比较,最后,从木模 因为内胎模的材料全部由土料筑成,造价低 结构、钢结构、木钢组合结构,全填土结构等几个具体 廉,与钢木组合结构内模相比较,大大节约了成本。 方案中选择了后者作为拱圈混凝土浇筑的内模进行 原计划用6套钢木结构作内模时,计算其用料为钢 施工,并得到业主工程管理部、监理代表处的大力支 材26t,木材17.3m3,加上零配件时合计人民币为 持。这一方案的选定,使该涵洞成为江西省迄今为止 93125元,而制筑土胎模时填、拆土方为2400m3,计 的最大型的采用全填土拱胎模作拱内模的先例,对于 人民币6OOO0元,砂浆、油毛毡约为3125元,相比 江西省的路桥路建设具有一定的意义。 采用土胎模的型式,在我国南方来说,是较为 之下,可节约30000元,为32.2%。 少用的,即使采用了这种型式施工,其涵洞跨度一 2.1.3施工工序少 采用土胎模之后,免去了装、拆、搬运、修整模 般只在2.5m内,长度也只在30m内,这主要是由 于南方地处温热地带,雨水充沛,土壤潮湿,同时有 板的工序。同时也免去吊机配合吊模的费用以及 些地方的土质也不宜作为胎模填料,可以说,我部 材料损耗等。 此次决定采用土胎模型式,是一个大胆的尝试并取 2.1.4安全可靠 得成功。 原来计划采用钢木结构型式安装内模时,必须 在拱圈混凝土强度达到设计标号的70%以上时方 2土胎模的优缺点 可拆模。拆模和安模都必须以人工为主,机械为辅 配合进行,这样,施工人员在洞内作业,安全较无保 虽然采用土胎膜型式较为落后,但要做好也很 证,而采用了土胎模后,免去了这些工序,施工安全 不容易,土胎模作为涵洞拱圈的内模,与其他安模 大幅度提高,对于安全施工,文明施工十分有利。 ・ 31 ・ 维普资讯 http://www.cqvip.com No.3 sepl 2002 GEZHOUBAGROUPsCⅡ C磷肥CHNoI.0GY Serial No.63 2.2缺点 (1)因其全由土料填筑,对于水来说,容易吸 纳,而一旦吸入了雨水,便会使填料软化或降低强 度或出现不均匀的沉陷现象,使浇筑混凝土后的拱 圈由于荷重而出现凹凸不平的现象,造成外观质量 上的缺陷,所以必须随时认真做好防水工作。 (2)必须严格控制填筑土料的材质,既要考虑 压实度能达到要求,又要方便于以后的拆除,所以 要对现有土料进行比较鉴别后再使用。 (3)必须十分细致地制好半圆拱面,使拆模后 洞顶平整,圆弧线条流畅,尤其是该涵洞长达 131.2m,要做到这一点是不易的。 3 土胎模设计与施工 在认真分析和比较后,我部有关技术人员针对 土胎模的优缺点,进行了充分的部署,制定了施工 方案和施工作业指导书,组织具体施工人员进行技 术交底,对重点进行攻关,力求完成施工任务。 3.1 土胎膜的施工工艺流程(见图1) L{  }图1 全填土拱胎模施工工艺流程 3.2土胎膜的填料选择与施工方法 对于本土胎模的填筑选料,进行了综合考虑, 根据工地现有条件按实际情况分别选定: (1)土胎模底部:底部2.7m高度以下选用强 风化石碴作填筑料,每层厚30cm,分9层填筑,这 样,对于以后的拆除较为省力些,因为强风化石碴 ・ 32・ 经碾压后具有一定的强度,而又不粘结成整体。 (2)土胎模拱顶:①此时距拱顶最高点为 2.25m,选用粘性土作填料,每层厚30~35cm,分7 层填筑,这方便于压实,粘合成整体,对于人工修整 带来方便;②拱顶预留的5cm,其中2cm为粘土人 工修整厚度,3cm为M7.5砂浆保护层。 (3)土胎模端部:涵洞两端部的土胎模各向外 延伸1.Om,并以l:l设坡。 (4)为了使土胎模的砂浆保护层不与拱圈混凝 土胶结在一起,又在砂浆保护层而上再复盖一层油 毛毡作为其两者的隔离层。 (5)每层填料经推平后,用12t振动压碾机对 其进行二平二振的碾压工序,直到拱顶。此时要注 意推平和碾压二道工序的施工机械不得与侧墙相 碰击,以保证涵洞外观质量上的美观。 4 土胎模拱圈的修整 .由于涵洞两侧墙高达3m,而土胎模底部部分 高为2.7m,在3m之内,因其受两侧墙的而自 然成矩形,不存在着修整,而涵拱则以梯形型式填 筑碾压,达到高度后再以挖掘机在两侧边缓缓挖去 多余部分,整成半圆初模之后,再由人工细修成型。 其修整的步骤是: (1)考虑该土胎模长度较大难于一次修整成型 的原因(拱部),故将全长131.2m,分为l6个段进 行修整(逐段过关),每段长为8m。 (2)每段在两端及中间各设置一个标准拱模 (用{316钢筋制成),以控制拱胎成型。 (3)设置标准拱模后,用挖掘机缓缓挖去两侧 边的预压部分土料,但留lOcm左右厚度由人工再 修整。 (4)人工修整时,在两端标准拱模上每隔30cm 拉线一根,作为整形依据,人工修整后,再用木制拍 板夯实土胎模表面,然后以测量仪器校正拱顶高程 及中心线,无误后,再以M7.5砂浆抹面成保护层 (层厚3cm)。 (5)在人工进行修整时,还要特别注意拱脚与 侧墙边的交接处的吻合,以免影响外观质量。 5土胎模的保护 切实做好土胎模的保护工作,是一项必须引起 维普资讯 http://www.cqvip.com 2002年9月第3期 葛洲坝集团科技 总第63期 重视的工作,如不认真给予重视,可能会因此而前 功尽弃而返工重筑。 (1)正当我部在填筑土胎模时,也正值当地处 于雷雨集中的季节,所以,保护好土胎模显得更加 重要,我们对此也做了充分的物质准备,工地一开 始填筑土料,防护材料也就在仓库里准备着应用, 我部采用的防护材料是8m宽的彩条厚塑料布,并 随着土胎模的延伸而延伸复盖,直到涵拱面上的砂 浆保护层施工完毕为止。 (2)珍惜劳动成果,修整成型后的土胎模,严禁 一切人员随便登上上面踩踏或行走(检查、验收人 员除外),避免不必要的返工修整。 6 拱圈混凝土的浇筑 为了争取时间,采取一边土胎模向前延伸施 工,一边进行拱圈混凝土向前浇筑的方法,拱圈 的外模安装,考虑其为半圆形,全封闭式的安装 方法显然是行不通的,所以采用了双边安装外模, 中间敞开的方式,混凝土浇筑时要控制混凝土落 料要均匀对称地由双边向中间汇拢,其中间敞开 部分由人工抹成弧形,抹弧形的依据是:当分段 编号的拱圈为奇数时,利用双头的封堵钢板,用 铝制刮尺沿封堵板顶边缓缓刮成;当分段编号的 拱圈为偶数时,则以双端头奇数段已形成的弧形 刮成,最后由人工用灰刀抹面修整。混凝土的坍 落度严格控制在3~5cm之间,否则,中间敞开部 分的弧形就难于操作。 7土胎模的拆除 土胎模在混凝土浇筑后,强度达到70%后进 行拆模,根据本施工填料的分层,作出不同层次的 拆除方法,考虑大型机械无法在洞里作业的缘故, 先以人工拆除自拱圈中心线以下3.0m高度,再以 东方红推土机推去余下部分出洞口,再由挖掘机装 车运走。 (1)拆除时,从两端洞口由人工同时进行,当挖 通后,则交由推土机作业(从洞中部向两端洞口推 出)。 (2)全洞土胎模填料全部拆除后,再以人工铲 除残留在侧墙或拱圈砂浆保护层上的土料以及基 面的残碴,然后再凿除去砂浆保护层及油毛毡隔离 层,最后用高压水冲洗干净洞腔四周。 (3)在每段65.m长的涵洞里拆除土胎模,面 临着二个必须解决的首要问题,也是一个关键的环 节,一是空气流通,二是施工照明,确保人身安全和 拆除工作顺利进行显得十分重要,因此我们对这二 个问题也都已作好充分的准备,我们采取的办法 是:在浇筑拱圈混凝土时,预埋 10PVC管(每隔洞 长20m预埋一管),以此作为照明电线进出口及送 气口,做到一管双用,并在施工中实施,当进行推土 机作业时,由于排出的废气浑浊了洞内空气,一是 人员呼吸受到影响,二是能见度低,此时,原先预埋 管口得了充分发挥,一方面我们放进了lO00kW的 碘钨灯,作为洞内照明,一方面在洞外以鼓风机从 预埋管口向洞内送气,起到了确保操作人员的安全 和顺利施工的直接效果。 8 结语 从全填土拱胎模开始填筑到拱圈t昆凝土浇筑 完毕,我们只用了18d的时间,比原计划采用的钢 木组合结构拱模的80d缩短了工期62d,获得很大 的经济效益,从本工程开工至结束,我项目部的领 导和技术人员都给予了十分的重视,从未掉以轻 心,施工时间内,工地上都有一名领导和技术人员 值班,解决施工中的疑难问题并认真检查、督促好 每道工序的施工作业,从而保证了土胎模的顺利完 成。当土胎模全部拆除工序完成后,进行对施工质 量的检查、观察,发现只在局部地方出现微小的凹 凸现象,侧墙与拱脚的接合处符合要求,从施工质 量到外观质量,整体上达到了设计要求。 本工程土胎模的制筑成功,可以说给江西省填 充了路桥建筑方面一项空白,因为迄今为止江西省 境内尚未有先例——采用土脱拱模形式完成了长 131.2m,净跨4m,净高5m,涵顶填土高达18.42m 的超跨径大型全填土拱脱内模,也创出了江西省路 桥建设中的高填深挖(且集中)的先例(最高填筑路 堤24.79m,最深开挖路堑25.72m)。 【作者简介】 黄烈源男 葛洲坝集团基础工程有限公司 高级工程师 湖北宜昌443002 ・ 33 ・ 

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