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常见三种机械松动的振动频谱分析

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萄 踅.=; 流 一 诊断技术 uJ 椭 O O 0 0 文章编号:1671—071 1(2008)02—0052—04 常见三种机械松动的振动频谱分析 申甲斌 (山东亚太森博浆纸有限公司,山东临沂276826) 摘要:介绍三种常见类型的机械松动故障原阕、典型的松动频谱、松动的基本特征表现及处理方法, 并列举了典型案例。 关键词:机械;振动;频谱分析 中图分类号:TH17 文献标识码:B 机械松动一般分为结构松动和转动部件松动。 而引发其他故障。对松动类型的界定还没有严格的 造成机械松动的原因有安装不良、长期磨损、基础 标准,目前发现有三种比较常见且典型的机械松 或机座损坏、零部件破坏、配合间隙过大等。机械 动,它们都有其独特的振动频谱及振动相位表现。 松动可以使已经存在的不平衡、不对中等所引起的 一、类型A——结构框架和基础松动 振动问题更加严重,也可因机械松动的进一步恶化 1.松动现象与处理措施 该补偿表文件运行生效后,再次进行激光检 改半闭环方法如下: 测,情况如图9所示。 (1)修改三个机床参数 全闭环 半闭环 设置值 设置值 ~ / 30200 NUM_ENCS 2 1 31040 ENC——IS——DIRECT[o1 o 1 31040 ENC—IS—DIRECT【1】 1 o / ~一^ 3 1 242 ENC——IS——INDEPENDENT[o1 o 1 、、 / 31242 ENc-IS—INDEPENDENT【1】1 o / (2)短接 / 200 250 300 350 400 将电柜里SM321数字输人模块(E1)的输人点 VDI 34d1德国一线件 目标/mm I32.3与接线排xT3中的24V短接。 觏 茗碌H妇 {酏 ’ 轴 ~ 穗瑚基差。t.9 … 箍尹l号‘ 1日期.17 Ol i。v 09 3Oo6 睾笛 0 92T 蛊釜嚣譬叫}君 改成半闭环后再次检测,激光检测曲线无明显 试幢者. P 早均一 O 00O 缸萱嫡整 0舯0 变化。说明该故障与光栅尺无关,即光栅尺没问 图9 题。通过对检测数据分析发现,该机床导轨直线度 不好,造成机床定位精度不合格,该问题需要通过 至此,该坐标的螺距误差补偿工作已完成。 恢复机床导轨的几何精度来保证机床的位置精度。 该机床x^坐标进行激光检测,精度不合格。 将该机床改成半闭环系统,脱开光栅尺再次检 收稿日期:2007—04-23 测,来区分该现象的问题出在哪里。 52 中国设备工程 2008年O2月 维普资讯 http://www.cqvip.com

诊断技术 这一类型的松动主要包括以下故障:设备底 脚、基板和混凝土基础的结构松动或强度不足;灌 浆恶化或破碎;框架或底部变形;地脚紧固螺栓松 动等。这些松动现象都能在现场明显地观察到,其 破坏力一般比较大,严重时会加重设备的不平衡或 不对中。处理措施:巩固基础、矫正结构、紧固松 动螺栓等。对于已经存在不平衡或不对中的设备, 还要同时调整不平衡或不对中。 2.典型松动频谱与基本特征 典型松动频谱如图1所示,其松动所反映的基 本特征见表1。 \昌  罂 蜷 图1类型A典型的松动频谱图 表1类型A松动所反映的基本特征 参数 基本特征表现 频率 该松动频谱是以较高的1×转频振动为主导 振动 通常情况下径向振动较大,尤其垂直方向振动 较大,轴向振动很小或正常 相位 比较垂直和水平方向的振动,可以发现振动具 有方向性,相位差为0。或180。 几点说明: (1)该典型的松动特征与不平衡或偏心转子故 障特征一致,可用相位来区分。 (2)通常情况下,高振动几乎只限于一个转子 (单独的驱动机、被驱动机或齿轮箱),这与不平衡 或不对中不同,因为不平衡或不对中引起的高振动 不只限于一个转子。 (3)对于一些特殊情况,如用于紧固泵轴承座 的螺栓,其作用力为轴向方向。如果这些螺栓出现 松动,就会导致轴向的1×转速振动高,这与不对 中故障很相似。只要上紧这些螺栓就会减少振动。 3.典型案例 2006年l2月26日,湿损纸碎浆机齿轮箱振动加 剧,从采集的振动数据上分析,振动频谱中的l倍 技术交流白 转频非常突出,且振动值高达12.53mrrds(见图2)。 比较齿轮箱的垂直与水平方向,其振动相位几乎同 相。现场也明显发现齿轮箱的固定基板处灌浆破 碎,底脚松动,齿轮箱上下微微跳动(图3),与齿 轮箱相连的高压电机也出现明显的不对中现象。 2007年3月21日采集的数据上显示,高压电机的振 动值上升幅度很大。2007年4月3日对该齿轮箱进行 螺栓巩固和机械对中,发现齿轮箱与高压电机及搅 拌器之间严重不对中,上下偏差近1.5ram,左右偏 差约0.8ram 速度振动频谱,时间2006—12-26,振动总值12 53mm/s I 三 至8 迪4 磐。 图2湿损纸碎浆机齿轮箱垂直方向振动频谱图 图3湿损纸碎浆机齿轮箱基础松动现场图 二、类型B——由摇摆运动或结构断裂和轴承 底座断裂引起的松动 1.松动现象与处理措施 这种类型只有在出现以下松动故障时发生:结 构或轴承底座断裂;: 时由于支撑脚不等长引起的 摇摆;偶尔发生在一些松动的轴承座螺栓上;当松 动的轴承或不适当的:郢件配合问题程度较轻时(无 冲击)。这些松动现象也可以在现场观察到,但内 部件配合问题只有通过拆检来查找验证。处理措 施:可通过更换断裂部件、调整不适当部件的配合 情况、紧固螺栓等来减少振动。 2.典型松动频谱与基本特征 典型松动频谱如图4所示,松动所反映的基本 特征见表2。 2OC8年O2月 中国设备工程 53 维普资讯 http://www.cqvip.com

白技术交流 频率/Hz 图4类型B的典型松动频谱图 表2类型B松动所反映的基本特征 参数 基本特征表现 频率 多倍转频谐波,径向的2 x转频幅值超过1×转频 幅值的50%时,暗示有此类故障发生 振动 幅值有些不稳定。负荷高时,振动增幅很大 相位 如果用频闪灯采集相位读数,通常会显示两个不 太稳定的基准点 几点说明: (1)在通常情况下,如果不存在其他激振力, 这些振动症状就不会出现。 (2)如果松动故障源于轴承座的轴承松动或是 轴上的部件松动,振动将几乎保持在l×和2x转速 上,直到其恶化至发生脉冲或冲击作用。当发生这 一情况时,脉冲会引起时域波形的非线性,导致许 多先于类型C松动的谐波。 (3)有时因设备底脚的断裂松动进一步引发了 联轴器的故障,导致联轴器内弹性块的磨损松动。 该频谱也会出现先于类型c松动的谐波。 3.典型案例 2006年l0月20日检测发现,化学品稀氯酸盐 泵所属电机的振动频谱中,转频明显,如图5所 示。经查发现电机一个地脚螺栓松动,随后进行 紧固。l1月20日周期检测时,发现现场噪声很大, 测得振动值很高,如电机振动速度总值水平方向 12.79mm/s、垂直方向20.75mm/s,频谱中表现出 多倍转频(图6)。现场发现电机那个地脚螺栓断 裂松动。同时,泵的振动值也很高,速度总值水 平方向为18.7mm/s、垂直方向为17.75mm/s,水平 方向包络总值35.52gE,频谱中也表现出明显的多 倍转频(图7)。分析该多倍转频可能由电机地脚螺 54 中国设备工程 2008年O2月 诊断技术 栓断裂松动通过联轴器造成,也可能是联轴器内弹 性柱销磨损严重造成,建议在处理地脚螺栓的同时 也检查一下联轴器。2006年11月21日,检修发现, 联轴器内弹性柱销完全磨损,更换了弹性柱销和电 机,各振动值随之降低到正常。 速度振动频谱。时间2006.10-20,振动总值1 455mm/s 图5 l0月20日测得电机水平方向振动频谱图 速度振动频谱,时间2006-1 1—20,振动总值12,79mm/s 8 一鼍 0 图6 l1月20日测得电机水平方向振动频谱图 速度振动频谱,时Jh32006—11-20,振动总值17 75mm/s 8 一鼍 4 0 图7 l1月20日测得泵驱动侧垂直方向振动频谱图 三、类型C——轴承松动或部件间配合不适当 造成的松动 1.松动现象与处理措施 此类松动包含以下几种故障:轴承座的轴承松 动;过大的轴承内部游隙;轴承座中的轴承衬套松 动;转子松动;轴承松动或跑圈等。这些现象可通 过打开轴承座端盖来观察。该类型的松动直接关系 到旋转设备的轴承与轴,松动严重时会磨损轴承、 轴或相关配合件,甚至直接卡死旋转设备。处理措 施:可通过更换轴承或衬套、调整部件间配合情况 等解决。 维普资讯 http://www.cqvip.com 诊断技术 2.典型松动频谱与基本特征 典型松动频谱如图8所示,其松动所反映的基 本特征见表3。 频率/}tz 图8类型C典型的松动频谱图 表3类型C松动所反映的基本特征 参数 基本特征表现 多倍转频谐波,有时会达到lO×甚至是20×, 频率 这些谐波在频谱中非常明湿。如果谐波幅值变大, 也会产生间隔为1/2倍频等分数频分量(即0.5×, 1.5×,2.5×等),有时甚至有1/3倍转频谐波 振动 这种松动趋向于产生方向性很强的振动,振动 幅值相对较高 通常这类型的松动故障的相位测量有些不稳定, 相位 但是如果振动本身变成高方向性时,水平和垂直 方向的差异将接近0。或180。 几点说明: (1)该松动也可能在达到工作温度且部件已经 热膨胀后出现。 (2)如果明显存在1/2x峰值,则表明有更为复 杂的松动故障存在(有可能存在摩擦)。 (3)当转子松动时,如泵叶轮松动,每次启动 后的相位不同。 (4)看似这种类型松动的振动频谱(许多l× 转速谐波),实际预示着更为严重的故障存在即轴 承松动和跑圈,此故障会引起抱轴,导致设备的严 重失效。 3.典型案例 2007年1月16日,17 缸毛布导辊声音异常。 2007年1月17日进行数据采集分析,发现导辊两侧 振动值和包络值都很高,垂直方向13.1 lgE,水平 方向15.76gE,轴向8.136gE,远远高出系统提供的 参考危险报警值。从加速度包络频谱上看,转速的 倍频很明显,振动总值也很高(图9),现场噪声 很大,用听诊仪听到轴承座内发出似火车经过导 轨接口处的声音。时域图中,几乎每隔0.136s(即 技术交流 加速度包络频谱,时间2007—1—17,振动总值13.1 lgE To 7 量o 6 。一4 鹫O 2 鹫0 图9毛布导辊驱动侧垂直方向加速度包络频谱图 7.38Hz)有一次冲击。最后诊断结论为轴承松动、 损伤,建议车间拆检轴承并检查轴承与轴的配合 情况。2007年1月31日对该轴承进行了拆检。发现 轴承内部游隙近3ram、保持架严重松动,轴承内圈 断裂、外圈承载区101。的碾磨、保持架松动、一处 断裂、轴磨损。 需指出的是,SKF力Ⅱ速度包络(单位: )是 测量频率相对较高的某一频段内的加速度总能量, 用以对滚动轴承故障、齿轮故障、润滑不良以及其 他表现在高频段的故障诊断。从经验上看,在加速 度包络频谱中发现多倍转速谐波,就可以从轴承的 松动等方面来考虑。 参考文献: f1]李国华,张永忠.机械故障诊断[M/.化学工业出版社, 1998、 [213 ̄江萍.机械设备故障诊断技术及应用fM】.西北工业大学 出版社,2001、 [3】张辉.现代造纸机械状态监测与故障诊断【M】.中国轻工业 出版社。2004、 收稿日期:2007一10—08 20 38年02月 中国设备工程 55 

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