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大坡度综掘机的设计初探

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・102・ 煤矿机电 2007年第6期 和图4所示。 割部下切的情况下尽量加大装料爪的高度; 2)采用中双链刮板输送机,以减少物料卡链故障; 3)大坡度下山掘进,刮板链容易在前部回链处堆积而 产生卡链、跳链故障,故对输送机的张紧机构提出了较高的 要求,其设计原则是根据驱动装置功率及下山时刮板链组的 重力大小来确定张紧机构的初张力,一般应按1~1.2倍设 计;其最大张力按驱动装置的最大驱动力设计(或按马达的 图3压力-流量特性曲线图 糌 校 图4效率曲线图 (收稿13期:2007—06—25) 文章编号:1001—0874(2007)O6—0102—02 大坡度综掘机的设计初探 杨素玲,史成建,王文耀,胡森旭 (三一重型装备有限公司,辽宁沈阳110027) 中图分类号:TD421.5 文献标识码:B 1设计原则探讨 为满足大坡度工况下巷道快速掘进的需求,对25。以下 下山掘进的综掘机从截割、装运、行走及安全等方面进行了 初步探讨,力图解决其稳定性、物料装运及顺利行走等问题。 (1)截割机构。为适用大坡度下山掘进工艺的要求,截 割机构除强度和刚度要求和工作稳定可靠外,还要做到如下 几点: 1)截齿及导料板适当加高、加长,以利于截割及装料; 2)下切深度适当加大(应达到350mm以上),以利于下 山掘进; 3)截割部最好为伸缩式结构,以利于巷道修形及机器 调动。 (2)装运机构。为解决大坡度下山掘进工况下物料连 续装运问题,采取了如下措施: 1)铲板装载机构采用蟹爪式或五爪星轮(实践证明,此 种工况下五爪星轮的装料效果比三爪星轮好)。在不影响截 最大输出力矩设计);最小初张力到最大张力的行程决定张 紧装置的缓冲效果,设计最大行程以不产生跳链为准; 4)为有效输送物料刮板应适当加高,变窄。加高10% 左右就能满足25。以下下山输送物料的要求,如图1所示新 设计、原刮板三维比较对照图,如加高空间受限且重量太大, 应适当加大驱动装置动力。 a)新设计刮板 b)原刮板 图1新设计、原刮板比较图 (3)行走机构。大坡度综掘机的一个关键问题是如何 解决机器的调动,因为在较大的坡度下,机器对地面的有效 压力为重力的分力,根据公式,有效附着力F=/zGcosa,在其 它条件不变的情况下,随坡角增大将减小。综掘机调动的灵 活性取决于有效驱动力与行驶阻力的比值,比值越大,调动 越灵活。有效驱动力取决于以下两种力中较小的一个:驱动 装置所能产生的驱动力、机器对底板的附着力。对这种情况 主要采取了以下措施: 1)加大行走驱动装置功率,输出扭矩比普通掘进机加 大了32%,以保证有足够的驱动力; 2)采用整体铸造高强履带板,履翅加高到20mm,为普 通型的3倍以上,图2所示新设计、原履带板三维比较对照 图,以便改善综掘机对底板的附着力(综掘机对底板的附着 力还与底板类型、含水量等因素有关),增加有效驱动力。 a)新设计履带板 b)原履带板 图2新设计、原履带板三维比较对照图 3)采用了辅助倒车油缸,辅助综掘机调动。 (4)机器稳定性。考虑到综掘机是大坡度下山掘进及 维普资讯 http://www.cqvip.com 2007年第6期 煤矿机 电 ・103・ 后配套转载机的需要(转载机使综掘机重心后移),综掘机 文章编号:1001—0874(2007)06~0103—02 重心相对履带中心的前置量,应比普通综掘机(适用坡度为 ±16。)减少150mm左右,使机器在大坡度下山掘进及平巷 掘进时保持最佳的纵向稳定性。 (5)安全。因综掘机工作在大坡度工况及底板情况不 同,机器自身产生滑动的可能性较大,这给生产安全带来一 定的隐患,为此增加了一些辅助装置,如防侧滑油缸,倒车油 缸(可作为防下滑油缸用)以提高机器本身的稳定性。 按以上原则设计的综掘机参数如下: 总重46t 总长 16.25m 总宽 2.9m 总高 1.8m 截割功率 160/100kW 供电电压 1 140/660V 适用倾角 一25。一+16。 2使用效果 按以上设计原则进行设计的大坡度综掘机已进行了工 业性实验,试验结果基本达到了预期的设计要求,使用情况 如下: 进行实验的矿井是一个全岩大巷,计划2008年底投产, 断面宽4.38m,高3.53m,地质条件十分复杂,主要是泥岩和 白砂岩,局部硬度达到f=8,岩石层节理发育不良,岩石含 水,迎头积水很多,掘进机装运困难,泥岩则造成行走困难。 在掘进过程中,还多次遇到坚硬且磨蚀性很强的石英岩。原 采用的是炮掘,平均月进尺量50m。自从2006年12月使用 了EBZ160(CD)大坡度综掘机后,月进尺量大幅度提升,一 月份进尺120m,二月份进尺160m,三月份进尺180m,四月 份进尺达200m,使用大坡度综掘机4个月,累计进尺量达 660m,远超过预期目标。 3问题思考 按以上原则设计制造的综掘机,实际使用效果基本达到 了设计要求并取得较好的经济效益;但仍有几个问题需进一 步探讨: (1)因大坡度下山掘进时,物料、水等都集中掘进工作 面,如何有效提高物料的装运效率,特别是工作面水量大的 情况下如何排除,需要从综掘配套设备及掘进工艺方面进一 步的探讨。 (2)如何提高机器调动的灵活性,解决大坡度工况下, 综掘机适应各种底板条件有效行驶的问题(应尽量减少辅 助措施),其中行走方式需进一步探讨。 (3)提高综掘机稳定性,如何通过调整综掘机重心,以 提高机身的稳定性,使大坡度综掘机适用于更多的工况,如 上山掘进。 (4)伸缩部的润滑问题。巷道坡度较大,伸缩部的润滑 是一个技术性的难题,有待于进一步的完善。 (收稿H期:2o07—07一o4) EBZ.132SH型掘进机 水冷却系统的改进 王国志 (大同煤矿集团公司挖金湾煤业公司,山西大同037042) 中图分类号:TD421.5 文献标识码:B EBZ 132SH型掘进机自2005年起在我矿使用至今,发 现整机在设计上有很多优点:有提高机器稳定性的装置,装 运部及行走部采用了液压驱动装置,电控系统采用了CPU 微处理集中控制等。但该机的水冷却系统效果却不太好,油 箱的油温升高快,循环油温高,导致液压系统密封元件损坏 率高、油泵压力降低、漏损严重、液压马达损坏。另外,该机 的水冷却系统分支路多,单位时间内总出水量大,在巷道处 于下坡及底板松软的情况下,极易造成行走链轮原地打滑现 象。我矿在309盘区2928巷的掘进中,在一个月内,因循环 油温升高引起密封元件损坏而造成3台马达损坏,管路接头 处组合密封垫圈损坏达20多个,普通O型垫圈达60多个, 漏油现象极为严重。机组在该巷道掘进过程中,也曾出现过 因洒水过多,链轮原地打滑3次,这些故障不仅影响了生产, 还极大地浪费了材料及配件。 究其主要原因是由于水冷却系统设计的不合理:管路分 支太多,达不到负载要求,油箱起不到应有的冷却效果。原 设计系统如图1所示。针对这些故障现象,考虑到内喷雾系 统一般使用不太好,笔者对水冷却系统作出如下改进:①去 掉内喷雾回路;②去掉引射喷雾;③加大外喷雾出水嘴的直 径。改造后的水冷却系统如图2所示。 赢压水泵 泵站电机 禁站传动箱 冷击¨器 冷却器 截割电机 去引射喷嚣 图1改造前水冷却系统图 喷雾 截割电机 去外喷雾 图2改造后水冷却系统图 改造后,使用效果很好,彻底杜绝了异常的油箱油温升 高现象,避免了因油温升高而烧坏行走马达的现象。一班工 作后,油箱的油温均衡在约38℃,降温效果显著,彻底解决 了因油箱油温高造成的跑油和漏油现象,减少了停机事故, 增加了截割时问,从而充分发挥了EBZ一132SH型掘进机在 

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