锄 癌 固 窀 国瘪周 田一种 诸多问 阐述了 了胜利 油田孤东采油厂潜油电泵节能技术改造前的现状、电潜泵 井节能改造情况以及变频器谐波信号的处理,分析了潜油 电泵的变频节能改造效果。实践证明,大力研究与推广应 用油田潜油电泵中压变频调速技术,对提高油田采油质量 张恒钰董玉忠 胜利油田孤东采油厂 和产量,减少现场维护费用,降低原油开采成本,节约能源 以及提高油田综合经济效益,具有十分重要的意义。 关键词:变频;潜油电泵;应用;节能 山东省东营市257237 l前言 油田潜油电泵采油技术属于二次采油技术,它具 有采油作业面占地少,施工操作简单、排液量大、采油 效率高等优点,特别适用于油田开发中后期的高含水 系统多部分绝缘损伤,造成电机潜油电缆故障频繁; 二是由于井下压力不同,油层深浅不同,采用] 频运 行方式时,不能有效控制采油速度,使得采油质量难 以控制,有时采油含水量过大,甚至有时伴随将泥砂 抽出的现象,造成电泵砂卡损坏故障;i是由于电泵 油井。潜油电泵是油田一种重要的采油设备之一,在 设计余量又往往偏大,尤其是井下液量不足时,泵产 国内外各油田均广泛应用,据统计,全国各油田总装 生的油压过高,故缩短泵的使用寿命,其维修及更换 机数量在5xl 台以上。现在普遍使用的潜油电泵电 概率增加;四是由于油田电网地处电网末端,电压不 机额定功率为37~75 kW,由于油井管径较小,为了减 稳,造成潜油电泵损坏现象的发生;五是油田潜油电 小电线截面,所以普遍采用额定电压为660~2000 V 泵是油田生产的主要高能耗设备之一,平均单井13耗 的三相异步电机。由于电潜泵在地下l~3 km的井底 电量超过2000 kW・h。为解决上述问题,在调查研究 一工作,环境非常恶劣(高温、强腐蚀等),传统供电方式 的基础上,认为潜油电泵作为油田深井抽油机的动 全压、工频使它故障频繁,运行成本大增,主要存在 力,无论出自于工艺的要求,还是节电的需要,使用变 以下几个问题:一是由于电机直接起动时,上电启动 频调速技术驱动,都大有益处。因此,提出了变频调 冲击电流大,分布电感使系统内反压过高,经常造成 速技术在油田潜油电泵巾的应用这一重要研究课题。豳20lo-r,-g 5期10 ̄l出版 2中压变频调速驱动技术的工作原理 潜油电泵是油井井下].作的多级离心泵,是一种 较新的机械采油设备之一。由于油井较深,为降低线 路电压降,故其拖动电机没有采用普通工频而一般设 计为660 V级或1000 V级。该电压属中压范畴,不高 的是660 V级或1 140 V潜油电泵。对于泵挂深度少 于1000 m的油井多采用660 V级的潜油电泵;对于泵 挂深度1000 m至2000 m之间的油井多采用1140 V级 的潜油电泵。随着油井深度的增加,少量深井开始使 用上至2300 V的潜油电泵。 潜油电泵配电控制箱选用的中压变频器采用二 极管箝位j电平变频控制调速技术,其系统简图如图 1所示 也不低。若降低电压,则线路电压降太大,电机低效 无法正常工作。若提高电压,线路电压降虽小,但供 电线路电缆及电机的绝缘问题突出,故障率高,维护 困难,可靠性下降。因此,目前国内大部分油田采用 3中 50 60 Hz 图1 三电平变频控制系统简图 三电平变频调速控制系统按功能分为4个主要 好地解决了dv/dt高所带来的绝缘及谐波等问题,使 部分,即控制监测部分、频率生成部分、电压波型数据 变频器的输出波形更接近正弦波。彻底地解决了器 存储部分和变换输出部分。控制监测部分核心单片 件换流对电机绝缘造成的冲击导致的绝流损伤、轴电 机构成;频率生成部分主要由定时器、计数器和锁相 压对电机轴承的腐蚀以及传导干扰、辐射干扰等诸多 环节组成;电压波型数据存储部分主要由ROM、地址 问题,降低漏电流及电机噪音。其缺点是逆变元件的 锁存和数据分配环节组成。其工作原理为:在程序控 换流尚须由箝位二极管来保证,尽管其中点电压浮动 制下,根据系统实际运行情况,由单片机计算出当前 也是问题之一,系统也变得稍加复杂,但在几十千瓦 最优的频率和电压参数(由U/f决定),实时地给定定 的变频器中,该不足之处并不构成价格因素。 时器定值和数据ROM页地址,以定时器的输出频率 为节拍,按顺序逐个送出ROM中数据去控制每个 IGBT开关,达到控制输出电平的目的。同时,单片机 3 中压变频调速驱动技术的特点 (1)变频器具备软启动功能。平滑启动,消除启 通过对各前向通道采样接收从传感器(包括电流、电 动时的冲击电流,启动时电机电流可在其额定电 压和负载变化)反馈回的信号,实时地对系统的运行 流的150%之内。在启动过程中,电机转速随着频率 方式进行控制和对运行状态进行监测(主要是故障的 变化而接近同步状态升速,故反电势及冲击电流很 诊断和处理),做到闭环控制。 小,绝缘易受破坏的问题出现几率较低。对电潜泵井 该技术与二电平相比较,其输出的电压波形虽然 进行变频改造后,实现了电潜泵的软启动、软停车,有 仍为矩形脉冲所组成,但其脉冲幅值却降低1倍,较 效保护了电潜泵与电缆 2010善薯5 10 援 (2)节能效果明显。无论重载或轻载,系统的功 时,由于输出的电压波形相较两电平变频器更接近于 率因数均较高,尤其在小负载状态,无功功率大大减 正弦,网侧谐波大减,故此可以多台集中使用,而对电 小,提高功率因数,提高电网供电能力,具有明显的节 网不受影响。 电效果,节电率高达20%~60%。 (7)变频器运行稳定可靠。选用的中压变频器采 (3)通过调节频率可方便调节油压,避免了电潜 用二极管箝位三电平变频控制调速技术,其核心器件 泵在高压下长期运行。可按油井当前状况调节出油 采用1 700V IGBT,其器件比较成熟,价格低廉,性能 量,使油井工作在最佳状态。 价格比最高,这种拓扑结构在这种中压电压之下是最 (4)微电脑智能控制,自动适应、自动跟随,无需 优选择方案。因此,该控制系统性能稳定,运行可靠, 人工调整。亦可组成压力、温度闭环系统,提高自动 故障率低。 化程度及实现最佳控制。采用变频调速后,对于富油 减少停井次数并达到节能的目的;对含砂油井,可以 (8)经济效益明显。大面积推广电潜泵变频技术 油井,可以增产;对于贫油油井可以做到连续生产且 改造,将带来良好的经济和社会效益。 减少卡泵次数,并可反转排砂,延长电泵寿命;对于含 4 中压变频调速驱动技术的节能改造 项目改造前胜利油田孤东采油厂共有电潜泵油 气油井,可提高转速减少油气分离不佳所致的气锁现 4.1 电潜泵井节能改造前现状 象出现而增产增效;对于含蜡油井,可减少结蜡、结垢 而降低管路堵塞次数;对于稠油油井,可低速大功率 井33口,约占孤东采油厂总油井数的1.3%。电潜泵 运行,减少停井次数并获得可观的节能效果。 油井平均泵挂深度为920 m。通过对该类油井能耗现 (5)减少电机发热及运动部件的磨损程度,有效 状的跟踪调查测试,平均有功功率为42.25 kW,单井 延长电机使用寿命,降低维修成本。可延长电潜泵寿 电能表计量平均日有功电耗为1029 kW・h/d,平均单 命,节约油井维修、维护费用,使电泵机组在最佳工况 井每小时耗电42.88 kW・h。油井电参数动态平衡测 下运行,大大提高了电潜泵采油系统的效率,在降低 试仪与现场电能表计量结果基本吻合。 故障率的同时提高工作效率。潜油电泵通过采用中 4.2电潜泵井节能改造情况 压变频调速控制技术,使电潜泵的平均维修周期由原 从2005年开始,先后对胜利油田孤东采油厂的 术改造效果。在现场进行了每口油井节能技术改造 来的3-6个月,延长到1-2年,大大地提高了油井的采 33台电潜泵实施变频节能技术改造,已取得良好的技 油时率,节省了大量的维修费用。 (6)控制系统具有欠载保护功能,大大提高了作 前后仪器测试数据和井口电能表计量统计数据对比, 油泵和电机工作寿命,比较适合油田生产使用。同 节能技术改造结果见表1所示。 表1 33口电潜泵油井节能技术改造前后统计数据对比 i4 2010年第5期10月出版 4.3变频器谐波信号的处理 2.88 kW・h,其相对值分别下降了31.57%和36.8%。 尽管选用的中压变频器采用三电平变频调速控 抽油泵充满系数提高,平均产液量基本持平。 制系统,其输 的电压波形相较两电平变频器更接近 于正弦,网侧谐波已大大减少,但为了尽可能地减少 5结束语 油田潜油电泵实施中压变频调速技术节能技术 变频器运行过程中产生的谐波信号对电网供电质量 的影响,在变频节能技术改造过程中,在降低变频器 改造,具有显著的节能降耗和经济效益。实践证明, 谐波问题仍下了许多功夫,如在电泵控制柜中变频控 大力研究与推广应用油田潜油电泵中压变频调速技 制器输出侧和输入侧分别加装谐波抑制电路装置,以 术,对提高油田采油质量和产量,减少现场维护费用 防止谐波信号超标而增加电动机损耗,达到降低能耗 降低原油开采成本,节约能源以及提高油田综合经济 的目的。 效益,促进和推广相关产业的发展,具有十分重要的 4.4节能改造前后测试数据分析 意义。 从表1中可以看出,33口潜油电泵井节能技术改 造后油井系统效率大幅度提高,平均系统效率由改造 参考文献 前的81.99%提高到改造后的92.53%,提高了 [1]朱益飞,张士杰,何卫兵.变频调速控制技术在油田螺杆泵井上的应 10.54%,其相对值提高了12.86%。油井平均检泵周 用[J].变频技术应用,2010(2):95—113. 期由原来的171 d增加到目前的511 d,增加了340 d, [2]朱益飞.油田变频调速技术在油田的应用分析[J].变频技术应用.2010 (3):85—89. 其相对值提高了199%。改造后单井无功功率下降了 [3]朱益飞.油井专用能量网馈式变频器在油田的应用[J].变频器世界, 33.99 kW,其相对值下降了74.8%,油井平均功率因数 2009(11):A5一A7. 由原来0.68提高到目前的0.93,单井日平均电量由原 [4]李岩,姚旭东,吕孟权.变频器在油田抽油机上的应用[J].电气时代, 来的1 029kW・h下降到目前的717 kW・h,下降了312 2004(4):80—82. kW・h。在油井平均日产液量基本保持不变或者说是 [5]李振智,唐周怀,龚兴云,汪金周,张素敏.变频器在潜油电泵井上的 应用IJ】.钻采丁艺,2001(3):54—56. 略有增加(平均单井日产液量提高了3.4%)的前提 下,改造后测试平均有功功率为28.91 kW,吨液耗电 (收稿日期:2010—08—22编辑庄景春) 仅为5.64 kW・h,比改造前分别下降了13.34 kW和 20t0-羊 0 5j 10l毒 … 一 ……… … 一 一,… 一 …………=! : ::