300 MW机组轴颈与轴瓦磨损原因分析及处理 何冬辉,魏长宏,安凯 (国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院,沈阳 110006) 摘要:电厂300 MW亚,临界机组启动调试阶段,6号轴承温度异常升高,轴瓦和轴颈磨损。分析得出油中含有大量焊渣和金属颗粒是 DOI:10.16621/j.cnki.issnl001—0599.2016.02.14 直接原因,给出预防措施。 关键词:轴瓦;轴颈;焊渣;磨损中图分类号:TK268 0引言 文献标识码:B 99℃,跳机值为107℃。 2事故过程 汽轮发电机组在运行中,油质不合格、润滑油压低、机组振 动、过载、轴向推力过大及转子不平衡、不对中等原因皆可能引起 轴承的不正常磨损【l_。但油质不合格是导致轴承磨损最常见的直 接原因。根据某机组运行状况及轴瓦和轴颈损伤事故现象,分析 轴颈与轴瓦磨损的特点及原因,得出油中含有大量的焊渣和金属 颗粒是造成轴颈与轴瓦磨损的直接原因,给提出相关预防措施。 1机组设备及介绍 从2012年10月12日第一次启动到2013年6月720 h可 靠性试运(RTR)结束期间,发电机6瓦在启动或停机惰走经过 临界速度800~900 r/min区域时,振动一直较大,但温度均保持 在80℃左右正常温度。2013年9月17日启动时,冲转过程中 发现6号瓦轴承金属温度一直在上升,最后3000 r/min定速稳 定在94.1℃,接近报警温度99 qc,2013年10月1 El停机惰走 过程中,过临界转速区域时 向振动达到最大值178 m,转速 新建机组汽轮机型号为N300—16.7/538/538,中间再热、高 中压合缸、双缸双排汽、单轴、凝汽式机组。高中压缸采用合缸逆 流结构,低压缸采用双流反向结构。汽轮机各转子采用刚性联轴 器联接,每根转子都由两个轴承支承。高中压缸的1、2号轴承采 用可倾瓦,在油层动压作用下,每瓦块可单独自由摆动到形成油 膜的最佳位置,以适应运行条件的变化,具有良好的稳定性,可 避免油膜振荡。低压缸的3号轴承上部为圆柱、下部为两半可倾 瓦,低压缸的4号轴承和发电机的5号、6号轴承采用椭圆轴承, 具有较强的支承力。1瓦至4瓦轴承金属温度报警值为107 oC, 跳闸值为113℃,发电机5瓦和6瓦的轴承金属温度报警值为 改为弯管、出口管线直径由45 mm改为89 mm。增大了出口管 线的刚度和缓冲能力,可有效地减缓泵出口处的激励力。增大弯 下降到26 r/min时,6瓦轴承金属温度上升到116℃。因机组急 于启动,未对轴瓦进行翻瓦检查,于2013年10月12日启动,转 速上升过程中,6瓦轴承金属温度接近跳机值107℃并且还有 上升趋势,随后决定停机。 3事故现象 (1)检查6号轴瓦回油量。观察6号轴瓦回油窗,油量很少, 依据6号轴承金属温度从5月的80℃到10月的100℃,判断 回油量应处于逐渐减少状态。 (2)翻瓦检查。拆开6号轴瓦检查,发现上半轴瓦有起层现 3应用效果 改造完成运行后,技术监测中心于2014年9月,对中区大 管的曲率半径,可减弱液体冲击。 (4)加装滤波元件。在出口管线人口处增装缓冲球。缓冲球 对高频液流脉动有很好的脉动衰减作用,衰减率达到50%左 右。流体脉动是振动的根源,通过缓冲球的控制,进而改变脉动 频率。 2.3消振隔振 泵房5 撬装掺稀增压泵改造后的振动情况进行了测量,测量振 点位置与2013年的测振点位置一致,依然选取35 Hz、45 Hz、 50 Hz的运行频率进行测试,得到3组数据,见表3。 从5 掺稀增压泵改造前后振动数据可以看出,经改造后掺 稀增压泵的振动大大减弱,并且整个管线结构趋于稳定,特别振 动比较大的垂直方向几乎都<10 mm/s,完全符合规格要求。 从测试数据分析,改造后在不同运行频率下各测点振动幅 (1)改变蓄能器安装方式,并用卡子固定。出口处改为尺寸 较小的安全阀、回流阀。降低了蓄能器的悬振点,减小了掺稀泵 的振动幅度。 值大幅度下降。在相同运行频率(45 Hz)时,与改造前对比,(7)、 (8)测点竖直方向振动幅值分别由127 mrn/s、126 mm/s下降到 14.1 mm/s、13.3 mm/s,下降幅度达到89.4%,说明改造后减振效 (2)采用波纹管和软连接管。既可以隔离振动的传输,又具 有缓冲作用,同时还可以吸收振动能量。 果显著,即使在50 Hz运行频率下,最大振动幅值为25.3 mm/s, 只有改造前的20%。电机、泵体振动均在标准范围内,管线其余 测点振动绝大部分测点均<10 mm/s,最高也不超过20 mrrds。 [编辑利文] (3)对基础进行二次灌浆。一是降低基础的不稳对掺稀泵振 动的加剧;二是减小相邻掺稀泵及动力元件的影响,减小了振动 的传递。 缝塑盏幢.堡 设备篁理与维住2016№2圈 多级泵的轴向平衡 赵辉 833699) (克拉玛依市恒和设备维修技术服务有限责任公司,克拉玛依摘要:对多机离心泵轴向力的产生、平衡方法和采用平衡盘平衡的原理进行了分析说明,为多级泵窜量的调整提供了依据。通过对多 13OI:10.16621/j.enki.issnl001—0599.2016.02.15 级离心泵轴向窜量的合理调整,可以防止多级离心泵机械密封和轴承发生故障,而且还能使泵的运转达到最佳状态 关键词:多级离心泵;窜量;轴向力;平衡中图分类号:TH311 0前言 文献标识码:B 采用平衡叶片的方法是在叶轮后盖板的背面设有若干径向 叶片。当叶轮旋转时,它可以推动液体旋转,使叶轮背面靠叶轮 中心部分的液体压力下降,其下降程度与叶片的尺寸及叶片与 多级离心泵在石油化工行业中被广泛应用。轴向力的平衡 显得尤为重要,合理确定泵的轴向窜量,是维修离心泵的关键内 容之一,也是提高其运行效率的有效措施。同时,密封压缩量的 测量、轴承的安装都会受到转子窜量的影响。 1轴向力的产生及危害 离心泵在运转时产生的轴向推力的原因很多,主要是由于 液流作用在叶轮前后盘上的力部平衡而引起的。单侧吸水的叶 轮在工作时,叶轮进口处的总压力小于作用于叶轮出口处的总 压力,造成叶轮两侧所受压力不平衡,因而产生与轴线平行并由 排出侧朝向吸入口的轴向推力。 不平衡的轴向推力使泵的转子部分向吸人口方向窜动,引 起叶轮与固定的泵壳相碰,引起磨损;加重止推轴承的负荷,使 泵壳的间隙大小有关。其优点是:减小轴向力,减少轴封的负荷; 防止悬浮的固体颗粒进入轴封。但对于易与空气混合而燃烧爆 炸的液体,不宜采用此法。 接平衡管的方法是将叶轮背面和入口用压力平衡管连通来 平衡轴向力,这种方法比开平衡孔方法优越,因不干扰泵入口液 流的流线,效率相对较高。 由于多级泵多采用单吸式的叶轮,多级泵平衡轴向力主要 有用叶轮对称布置或采用专门的平衡轴向力装置。如平衡鼓(或 称为卸荷盘)和自动平衡盘。 多级泵中叶轮半数对半数,背对背或面对面的按一定次序 轴承温度升高、寿命降低;同时使转子窜动(1~4 mm),直接影响 泵的寿命且工作效率降低,同时伴有振动、出口压力增大等不良 现象。对于多级泵来说,一般出口压力远大于入口压力,所以用 排列起来,可以相互平衡轴向力,这种方式多用于蜗壳式多级 泵。叶轮对称布置原则:(1)级间过渡流道不能很复杂,以利于铸 造和减小阻力损失;(2)两端轴封侧应布置低压级,以减小轴封 平衡力来消除轴向力显得尤为重要。 2多级泵轴向力的平衡 所受压力;(3)相邻两级叶轮间的级差不能太大,以减小级问压 差,从而减小级间泄漏。节段式多级泵采用叶轮对称布置可平衡 轴向力,但级间泄漏增加。只有在结构完全相同的情况下才能完 全平衡轴向力,当各级的轮毂轴台不同时同样产生轴向力。 平衡鼓是个圆柱体,装在末级叶轮之后,随转子一起旋转, 采用双吸式叶轮不但可以平衡轴向力而且有利于提高泵的 吸入能力,多用于大流量的泵。但由于制造误差或叶轮两侧密封 环磨损程度不同,存在一定的剩余轴向力。 开平衡孔的办法可使叶轮两侧的压力基本上得到平衡,但 由于液流通过平衡孔有一定的阻力,所以仍有少部分的轴向力 不能完全平衡,并且会使泵的效率降低,其优点是结构简单,多 用于小泵匕。 平衡鼓外圆面于泵体形成径向间隙。平衡鼓前面是末级叶轮的 后泵腔,后面是与吸入口相连通的平衡室,这样作用在平衡鼓上 的压差形成指向右方的平衡力与作用在转子上的轴向力相平 衡。平衡鼓的间隙通常取0.2~0.3 mm,平衡鼓的泄漏量很大(约 参考文献 [1] 高峻宏,张志强,于达仁等.基于颗粒度分布在线监测的汽轮机轴 承磨损状态识别[J].汽轮机技术,2004,46(3):185—189. [2]黄传安,程光俊,宁国泉等.660 Mw超超临界汽轮机可倾瓦轴承 损坏的分析及处理[J].华中电力,2011,24(1):58—61. [3]崔朝英,张琴,黄晓荣.汽轮机轴瓦磨损的主要因素及预防措施 [J].汽轮机技术,2008,50(5):395—396. 时建立稳定油膜;当转速在2040~3000 r/min时,润滑油温控制 在42℃,防止油膜过厚造成油膜剪切力过大,瓦温升高。 6总结 汽轮发电机组轴瓦和轴颈磨损在大机组上较为常发生的事 故,事故一旦发生,不得不停机检查和更换轴瓦,造成人力物力 损失。在机组安装阶段应提高润滑油温加强润滑油系统的大流 量冲洗,对润滑道冲洗效果不佳的拐角、盲道进行人工清 洗,在轴承座及油箱内设置吸铁磁块和磁棒,保证润滑油质才能 确保机组安全稳定运行。 [编辑利文] 设置誓理与维铬2016№2困