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上僚泵站装置模型试验成果分析及改进措施研究

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第5期 2006年1O月 广东水利水电 GUANGD0NG WATER RESOURCES AND HYDR0P0WER No.5 0CT 2006 上僚泵站装置模型试验成果分析及改进措施研究 杨树雄 ,徐守堂 (1.广东省水利厅,广东广州 510150; 2.佛山市顺德区水利局,广东佛山 528000) 摘要:为满足自流灌溉、自流排水、提灌、提排的要求,在节省工程投资、追求效益的最大化上,采用双向x型进出水流道获得明显的效果, 但也存在流道内流态不佳、易形成水力振动等问题,所以双向x型进出水流道的设计和优化将对工程建设具有重大的意义。该文对双向x 型进出水流道的上僚泵站装置模型试验成果进行了分析,并提出相应的改进措施。 关键词:泵站;轴流泵;模型试验;分析 中图分类号:TV675 文献标识码:B 文章编号:1008-01 12(2006)05-0024-03 r1概述 优化进出水流道结构,提出改善进出水流道流态的措施和方法。 2.2测量项目及方法 图3是测试系统图,主要测试参数及测试方法如下: 佛山市顺德区北洛镇上僚泵站,初步设计拟选用1400WZL一 25型立式轴流泵,该泵叶轮直径为1 400 mln,转速为375 r/min。在 泵站设计工况下,该水泵工作扬程为4.35 m,流量为5.6 m /s。 为满足自流灌溉、自流排水、提灌、提排的要求,上僚泵站拟 采用双向X型进出水流道。虽然双向X型进出水流道可以节省 工程投资,但也存在流道内流态不佳,易形成水力振动等问题。 为此建设单位特委托水利部泵站测试中心进行装置模型试验。 由于没有专用的模型泵,本次试验按照比转速基本相近的原 则,选用了浙江萧山涌潮水泵有限公司生产的350ZLB一100型轴 流泵作为模型泵,并根据泵站双向X型流道的布置要求对其结构 进行了改进。图1、图2即为改进后的模型泵结构和试验装置。 l0 模型泵: 11、电动机 分析系统 图3测试系统 2.2.1流量测量 在回水管路平直段上布置电磁流量计测量流量,流量值由 数据采集系统进行采集并显示。 2.2.2压力测量 在进水流道进口断面A—A和出水流道出口断面D—D各 布置一台压力传感器、在水泵进口断面B—B对称布置4台压力 位:mrfl 传感器、在水泵出口断面C—C对称布置2台压力传感器(结构 不能布置过多的取压点)进行压力测量,用以计算相应断面 图1上僚泵站装置模型立面布置 的能量、分析压力分布情况。 调节闸阀 进水池 电磁流摄计 压力 出水池 2.2.3电机输入功率测量 按电机输入功率的测试要求,采用多功能三相电力分析仪 直接测量电机输入功率。 2.2.4转速测量 按转速测试要求,由3402型精密数字转速表直接测出水泵 转速。 2.2.5噪音测量 l 垡 丝J 1 gO0煎堕壁 4 07l I出 壁 l I 2 300 f 1 500 1— 2 600  l1. :  !! 至!! !  !.1 单位:him 图2上僚泵站装置模型平面布置 2试验项目和方法 2.1试验目的 按照水泵噪音测试要求,在距泵体1m处用ND2型精密声计 仪测量水泵噪音。 2.2.6进出水流道的流态观察 本次试验的目的是通过试验观察分析进出水流道内的流态, 收稿日期:2006-08-10 作者简介:杨树雄(1964-),男,大学本科,从事机电排灌研究工作。 ・24・ 维普资讯 http://www.cqvip.com

狮 珊瑚咖 O 5 4 8 9 2006年1O月 第5期 杨树雄,等:上僚泵站装置模型试验成果分析及改进措施研究 OCT 2006 No.5 为了观察进出水流道在各种方案及不同工况下的流态,本 次测试分别在进水流道和 水流道的起始端垂直水流方向设置 了示流线栅,示流线栅由上下两根贯穿流道隔墩的栅杆组成,每 根栅杆悬挂四根红色丝线,共16根,通过示流线能很直观地观察 试验中流道内的流态。示流线的编号和布置如图4所示。 2 3 4 9 l0 l1 l2 I, f】 ‘】 I J 5 6 7 8 13 l4 l5 16 【l 【1 【1)进水流道 (b)出水流道 图4示流线编号及布置示意(均为顺水流视向) 3装置综合特性 3.1模型装置综合特性 表】是试验得到的模型装置综合特性表。由于本次试验的 主要目的是考察水泵与进出水流道的匹配情况,因此,在此不对 装置综合特性进行分析。 表1 模型装置综合特性试验成果(n=1 450 r/min) 流量 扬程输入功装置扬水泵效电机效流道效装置效 况 /(L-s一。)H/m 率/kW程/m 率/% 率/% 率/% 率/% I 2 3 4 5 3.2原型装置综合特性 对模型参数进行换算得出原型泵及装置的性能数据如表2 所示。 表2 原型装置综合特性(n=375 r/min) 4试验成果及分析 4.1进水流道的流态及分析 通过观察发现,在所有的试验工况下设在进水流道中的8根 示流线均能保持相对稳定,只是在示流线末端有一定间歇性的 波动,波动幅度较小(一般为】~2 em)。南此可以推断进水流道 内流态基本平稳,表明进水流道设计是合理的。 4.2出水流道的流态及分析 通过观察发现,受双向l叶I水流道的影响,水泵}{J口流态比较 复杂。下面针对试验中观察到的问题和现象予以具体分析。 4.2.1水泵出口水流对出水流道流态的影响 本试验所使用的模型泵与普通“ZLB”型轴流泵相比,少了出 水弯管,由此对装置性能产生了一定的影响。首先,由于没有出水 _二 9 7 8 4 3 弯管,局部水头损失就会减少,因此对提高泵的效率有利,但是由 ∞%" 此带来的负面影响是水流通过叶轮后,由于泵内流程缩短,大部分 m B ●动能还未来得及转化为压能,水流就到达水泵出l仍 5 2 0 8 姗嘲 Yl并突然扩散,由 此导致了更大的能量损失;其次具有较大的动能水流,直接流入出 水流道。如果不处理好水泵出口与流道的衔接将会使泵内损失增 螂伽研镪姐 大,试验表明衔接不好会使阻力参数S增大l倍以上;其三,水泵 5 6 7 7 7 7 7 5 5 出lYl与流道的衔接不良会使该衔接区产生压力不均匀,导致附近 m∞∞∞加 部分区域}n现漩涡或回流(见图5)。漩涡与回流是水泵运行中产 8 8 8 8 8 生噪音和振动的主要原因,因此应予以避免。∞ 如∞帅  本次试验观察到在水泵出口未增设倒置喇叭口时,l4 2 3 5 7 6 7 8 O 5 、l6 流线指向相反,表明有回流存在;加 ∞∞增设倒置喇叭口后,1∞ 5 、16 流 线的指向基本一致。 3 4 5 4 ∞m m∞舳 图s水泵出口与出水流道衔接处流态 4,2,2水泵转向对出水流道流态的影响 受水泵旋转的影响,水泵出口一般存在环流,为此常采取在 m水流道中设置隔墩的措施来减轻环流的影响。在试验中观察 到,在采用常规隔墩时,隔墩的迎转向侧和背转向侧压力不均匀, 背侧的流态比较差(如图6所示)。这种现象有两个原因:一是 南于水泵的出口与流道的衔接不好致使上层水流流速过大、而 下层水流处于回流区产生回流;二是水泵转向使隔墩迎转向侧 压力高于背转向侧,产生回流。 4.2.3相应的改进措施 针对上述流态问题,本试验采取了以下两项措施: ①在水泵出lYl增设导水帽(如图7所示)。水泵出lYl导水帽 可以改变泵出口突然扩散的流态,让水流在水泵出口与出水流 道进lYl问形成一个良好的过渡段。 lYl导水帽的最佳断面形状 和尺寸由试验得…。 ②改设“导流隔墩”(如图6所示)导流隔墩就是将普通隔 墩单一的隔流作用变为导流与隔流的双重用途,主要是为了改 善隔墩背水泵转向侧的流态,减轻或消除隔墩两侧的压力不均、 流量不等的现象。具体的方法就是把隔墩头部0.1 In的部位向 迎水泵转向的方向偏转一定角度。 采取了上述两个措施之后,水泵出lYl附近区域的流态得到 了较大改善,示流线的指向基本平行。 ・25・ 维普资讯 http://www.cqvip.com

2006年lO月第5期 广东水利水电 OCT20D6 No.5 / / 图6出水流道平面构造及流态 4.3导水帽设置高度的分析 为改善水泵出口及出水流道的流态,在泵出口导叶体后设 置导水帽(如图7所示),导水帽固定在泵轴的轴套上。由于改 善流态的效果取决于导水帽的高度,为此本次试验共进行了7种 不同高度的比对试验。比对试验效果用两种方法进行判别,一种 是观察示流线与出水流道的平行度;另一种是利用出水流道的 水力阻力参数s的变化趋势来分析。 囤7 出水流道立面构造及示流线指向示意 逐步改变导水帽设置高度△H值(本试验为每次改变20 nlnl 高度)进行试验,以寻找示流线与出力流道的平行度最佳和出水 流道的水力阻力参数.s最小时相应的AH值。比对试验表明: 1)当导水帽设置的高度△ 太大时,水泵出口水流受制约 就小,水流冲击出水流道顶板后,反折向下,流态很差;此时出水 流道的水力阻力参数s也较大,表明水力损失也较大。 2)当导水帽设置的高度AH较小时,水泵出口水流所受制 约就增大,水流在受导水帽过度制约后而呈现扩散状,观察发现 此时示流线与出水流道顶板的平行度较差,表明出水流道的流 态不好,试验数据也表明此时出水流道的水力阻力参数.s也较 大。 3)当导水帽设置的高度△ 适中时,通过观察示流线可以 发现示流线与出水流道顶板基本平行,说明此时出水流道的流 态较好,试验数据也表明此时的水力阻力参数s较小。数据分析 与观察结果完全吻合,可得到完全一致的结论。 试验表明:出水流道的流态与导水帽设置的高度AH密切相 关。导水帽设置高度与示流线观察分析结果的表述见表3。 -26・ 表3 出水流道流态观察与分析 上排流线说明随着AH的减少,水流 △ =z-。丰i 蓑 :契 : 在导水帽的导流作用下,冲击流道顶 板的力度正在逐步减弱,流线与出水 流道的平行度也逐渐趋向一致;下排 流线说明在水泵出口增设倒置喇叭 低 口后,回流区的状况得到较好的改 。导 AH=190上排流线:。约为l5观,流线与出水流道的平行度也就逐 T ̄ ̄ 水 :oXT 35渐趋向一致;水力阻力参数逐渐变 帽 小。 设 置 高 △ ,。篙 0o L T致lf ̄翳 蠹毽 趋 度 △ 5。 1。0。/mm 。上下排流线都说明随着△片的减少,  ̄H=130 △ ・。 数逐渐变丸 4.4装置模型试验中的噪音及振动 因噪音与振动在原型和模型间不存在相似关系,因此只能 在装置模型试验中作相对比较。试验表明,模型泵在低扬程、大 流量或高扬程、小流量情况下运行时噪音都较大。在设计工况附 近运行时噪音较低。实测的对应于高扬程和低扬程的最高噪音 为90.5 dB.对应于设计丁况的噪音为78—84 dB。 试验中未发现因水力引起的剧烈振动,水泵在设计工况下 运行机组的机械性振动均在常规范围内。设置导水帽、导流隔墩 等对改善装置振动有一定效果,但不明显。 4.5装置模型试验中的效率问题 试验发现模型泵的最高效率点偏离相应的原型泵站设计工 况。当装置扬程逐渐降低到2 m以下时,随着水泵流量的增加, 进出水流道水力损失占扬程的比例急剧增加,导致装置效率明 显下降。 从试验中可以观察到,双向进出水流道无论在提水运行还 是在自流运行时,流道内都存在死水区,该区内水流的翻滚程度 随着流量的增大而加剧,装置效率也随着降低。 虽然在低扬程时装置效率很低,但试验结果表明上僚泵站 原型装置的最高效率仍达57.3%,在设计工况下的装置效率为 52.6%(H=3.94 m时),对于低扬程泵站以上装置效率是可以 接受的,因此,上僚泵站采用双向进出水流道是合理的。 5结语 本试验较好地模拟了上僚泵站的装置性能,发现了一些原 设计中的不足,并通过试验得出了解决的方法。特别是出水喇叭 口、导水帽、导流隔墩的设置极大改善了泵站出水流道的流态,对 降低泵站运行噪音、减轻机组振动、提高装置效率起到了很大作 用。本试验所发现的一些问题,对今后同类泵站的设计具有较好 的借鉴作用。 

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