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特殊硅铁生产工艺方法探讨

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2002年第1期 总第162期 铁合金 2002№l FERRO-ALL0YS Tot.162 特殊硅铁生产工艺方法探讨 姚建京 (武钢铁台金有限责任公司 摘要武汉430000) 从特殊硅铁的质量要球(化学成分)分析^手,探讨丁特殊硅铁试制韵基率原理 在实践中.通过改变生 产过程中的某些试验条件摸索并初步确定丁特殊硅铁的生产工艺,并从理论上分析丁该工艺中去脒杂质韵原 理。息结性地提出丁较为成熟的特殊硅铁冶炼工艺方法,也客观地指出丁该法的缺陷之所在 关键词特殊硅铁试制炉外精炼渣洗吹氯 中圈分类号TF645.3 文献标识码B 文章编号1001—1943(2002 J01—0009—03 PRoBEⅡ To PRoCESS oF SPECL L FERRoSⅡ ICoN SMELTING Yao Jianjing (Fen'oalloy Co.,Ltd.of Wuhan I&S Group Wuhan 430000) Al ̄stract From analysing quality qul㈨呲fchemic c0rnl ̄Jsitions)of special FeSi.the IⅢ{{a_¨ Js of special trial production we probed.In the practice.production lechnology of special FcSi a probed into and preliminary decid一 by changing E,.oFtle test condiitons of the production.The maturer ll ̄)cess of smelting specil FeSia was summarized.while the process sh0 Keywords 3 wercJ also pointed out. speei ̄ferrosilicon,test production refining ou ̄ide lhe fttrnac ̄,slag washing,chlorine ̄owing 1 前言 特殊硅铁。若能成功则每年可为该公司节约外购资 特殊硅铁是生产取向硅钢必不可少的台金剂, 金约l 200余万元,同时还可出口刨汇。为此,公司 进行了特殊硅铁的试制 该台金在1990年前一直依赖外购,外购价格最高 时每吨达7 000多元,并且有时甚至还附带一些不 2 试制原理 特殊硅铁纯度高,杂质含量低,按照用户的要 台理的条件。显然,长期下去就势必制约武钢集团 公司效益产品——取向硅钢的生产。该公司于1990 年将特殊硅铁的试制作为重点科研项目立项,试制 求,该公司拟定的质量要求见表1。 该公司原来主要冶炼普通75硅铁,其成分除 %{≯) 表I 特舜硅铁化学成分 对硅含量要求在72%以上外,对碳和铝等元素含量 要求不高,而特殊硅铁对碳和铝等杂质元素含量要 求很低。从市场调研掌握的情况,结合冶炼特殊硅 铁的主要原料硅石中的杂质成分来看,该公司经研 究分析后认为,冶炼特殊硅铁要注意咀下三个方 作者简介姚建京面:一是精料八炉,保证八炉原材料的杂质少,从而 使硅铁产品原始杂质含量低;二是精心操作,确保 硅铁含硅量达标及防止硅铁二次污染;三是用炉外 渣洗吹氯工艺处理硅铁水.进一步降低杂质含量。 上述冶炼精炼原理的主要反应式如下: 男,1960年8月出生,冶炼高级工程师,1982年7月毕业于北京科技大学电冶金专业,在《武锕技术》上发 表论文I篇。现为公司副经理。 收稿13期2001—10一O8 维普资讯 http://www.cqvip.com

铁 台 金 2002年 SiO2+2c+nFe=Fe nlsi]+2CO T 4A1+3SiO2=2Al203+3Si Na2CO3=Na2O+CO: 项试验。主要是将炉后精炼分三步:第一步是加渣 不吹氯:第二步是吹氯不加渣;第三步是既不加渣 电不吹氯。目的是探索不同炉外精炼工艺条件下杂 质去除程度。 y/de+x/2CIz Me C1 3 试制过程 针对原冶炼75硅铁的实际情况,我们确定了 特殊硅铁试制的三个阶段:(1)变料及调整炉况阶 段。其目的是将原冶炼75硅铁的炉料,通过两天的 熔炼,全部更换为特殊硅铁冶炼用料,同时调整炉 况,稳定供电制度,熟悉和掌握炉后精炼操作程序; (2)正式试制阶段。分两步进行,第一步是炉后轻渣 吹氯精炼.第二步是炉后重渣吹氯精炼。其目的是 探索取得合格品的途径;(3)对某些工艺进行了单 表2三个阶段确定后,我们在3 炉进行了试制工 作 3.1 第一阶段 试制时间为1993年12月9 15t白班至1]151夜 班。陵阶段无特殊硅铁合格品,硅含量达标率为 75%,铝含量达标率为0,碳达标率为68 75%,磷达 标率为87.5%,其余元素均达标。该阶段元素分布 情况见表2。 从表2可以看出,影响特殊硅铁合格率不高的 主要园素是硅、铝和碳含量未达标。从各炉化验结 % 未选标元素分布情况 果来看,硅和碳含量呈波动状态,铝含量呈下降趋 势 变料期试制阶段表明,只要铝含量达标,就有特 殊硅铁合格品产生。为此试制过程进入第二阶段 ——水量的4%~5%。共试制8个班1 8炉,仍无特殊硅 铁合格品出现,产品中硅的达标率为72 22%,碳的 达标率为76.7%,而铝达标率为0,其它元素均达 标。各元素分布见表3。 渣洗吹氯精炼阶段。 试制时间为1993年l2月11日白班至20日夜 3.2 第二阶段 班 该阶段分两步进行: 由表3可以看出,铝和碳含量均呈下降趋势, 但达标率不高,尤其是铝达标为0。经分析是渣量较 少所致,于是该公司进行了第二阶段第二步重渣吹 氯试制工作。 % C ≤0 054≥o 055 76.70 23.30 0.o32 3.2 l 轻渣吹氯处理铁水,渣剂配人量为每炉铁 表3元素 含量 Si 75 0~78.5 78 6~80.O 72.22 27 78 77.90 元素分布情况 A1 ≤o 25 o.26一o 79 0 100 oo 占总炉量 平均含量 0 459 3.2.2 重渣吹氯,其渣剂量为硅铁水量的8%~ 10%。共试制l8个班42炉,特殊硅铁炉命中率为 61.7%,A1元素含量下降幅度较大,达0.37%。其 元素分布见表4 其去杂质效果不佳。 综上所述各阶段试制数据可知,重渣吹氯工艺 合格率较好,达61 7%,其中有23.4%是硅超上限, 只要在配料和操作上适当控制,命中率会达到75% 以上,能满足工业生产的要求。此次试制特殊硅铁 57t,由该公司技术部安排抽样化验,其结果达标。在 一从表4可以看出,在重渣吹氯中各元素平均含 量均达标,但特殊硅铁命中率仅为61.70%, 38.30%的等外品中有23.4%是因硅含量超标所 致,且超上限居多。 季度投^下工序试用,由硅钢研究室作出了试用 鉴定;合金化对比用于试验钢32炉,其中18炉是采 用该公司试制的特殊硅铁进行的合金化增硅,其余 均用外购特殊硅铁。使用该公司的18炉试验钢命 为摸索批量生产的最佳工艺技术方法,该公司 进行了第三阶段分三个步骤的单项 艺方法试验, 维普资讯 http://www.cqvip.com

第1期 髋建京特殊硅铁生产工艺方法探讨 ’JJ 备注:元素s 、A1、C含量的平均值选标。 中率为1'00%,并经热轧、冷轧成材,由硅钢生产 0.35 n1rn牌号0l12B卷47卷,原牌号为83.19%, 反应,生成低熔点化合物。吹氯工艺为炉外精炼的 第二步,通过导气系统往硅铁水中吹入氯气,使具 升牌号为70.86%;而使用外购特殊硅铁的l4炉, 有强氧化性的氯气与金属元素反应生成氯化物。资 卷数33卷,原牌号合格率为83.7%,升牌号为 料表明,铝与氯在高温下亲合力较强,因此铝可被 72.70%.试验结果相同。由硅钢生产的QIo2co.30 氯化去除。事实上,渣洗和吹氯工艺并非完全分开 nm厚的硅钢.该公司试制的特殊硅铁投料共l2 的,而在精炼后期两者是相互促进的。特殊硅铁试 卷,原牌号合格率为94.7%,升牌号为25.2%。外购 制的第二步采用了渣洗吹氯工艺,铝含量达标宰为 合金投料l4卷,原牌号合格率为77.8%,升牌号为 91.49% 硅达标率为76.6%,碳、钛达标率均为 15.2%。相比之下,该公司试制的特殊硅铁的使用 100%。第二阶段中的两步区别在于渣剂量的不同, 性能优于外购特殊硅铁。 从试制结果看,渣剂量为硅铁液莺量的8%~1O% 4 试制分析 虽为适宜。其去杂机理如F. (1)脱铝机理:其一是渣剂吸附去铝。硅铁中有 4.1从精料入手 半数是化合态铝,郎AI 0 ,在较好动力学条件下(如 普通75硅铁中的硅含量(72%~73%)、铝含 吹氯等).可将其充分地吸附到硅铁液表面的渣中 量(2%)、碳含量(O.2%)和钛含量(O 1%)等与特 而去除;其二是氯化去铝。硅铁中的单质铝可与氯 殊硅铁质量要求有很大差距,而硅铁生产中杂质元 气化合生成气态氯化物而去除(气态氯化物及部分 素不可避免地被还原进入合金。因此,只有精料入 Cl 用碱液处理)。 炉,降低杂质元素的氧化物含量,台金中的杂质含 (2)脱碳机理:硅铁液中的碳元素以碳单质和 量才可减少。同时,台金中的钛也是由原料中氧化 碳化台物两种形式存在,前者通过镇静工艺可以去 钛多少决定的,从这个意义上讲,精料人炉是必要 除一部分,后者主要是随其它氧化物一起上浮,被 的。试验的第一阶段——变料期台金成分就得到初 渣剂吸附而去除。 步控制。 (3)降钛方法:钛元素在硅铁液中以TiC和TiSi 4.2保证硅含量达标 形式存在。资料表明,要想获得钛含量低的产品,必 一方面要按含量大于76%组织生产;另一方面 须选择含Ti 低的炉料。 要精心操作,严格按操作规程进行。如保证配料比 的准确性,及时处理刺火和打弧现象,控制铁质材 5 结论 料的带人量,出炉时不得随意压放电极等,可以防 综上所述,采用精料人炉、精心操作和炉外精 止因硅含量未达标而影响产品命中率。 炼的方法可冶炼出特殊硅铁,其合格率达61.7%以 4.3 实施炉外精炼——渣洗吹氯工艺 上。炉外精炼工艺中重渣吹氯为最佳工艺,其渣剂 试制中发现,仅精料入炉和精心操作并不能使 量为硅铁液量的8%一lO%。 硅铁的各元素全部达标,还必须通过炉外加渣 由于“三精”方法对原料、工艺操作要求太严, (Na ̄CO,+Si )吹氯,进一步去杂质。 且产品质量波动较大,因此,采用工频炉重熔加渣 渣剂在出炉前加入铁水包中,通过出炉铁水高 洗吹氧工艺或等离子炉等先进技术进行试制工作 温作用,渣剂与铁水中的杂质元素产生一系列相间 势在必行,以稳定特殊硅铁产品质量 

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