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改良型A^2/O 工艺在城市污水处理厂的应用

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第42卷第13期 广州化工 VoL 42 No.13 2014年7月 Guangzhou Chemical Industry Ju1.2014 改良型A2/0工艺在城市污水处理厂的应用 朱健 ,翟建 (1上海中信水务产业有限公司,上海200092;2南京化工职业技术学院应用化学系,江苏 南京210048) 摘 要:介绍了江苏某污水处理厂采用改良型A /0工艺处理含高比例纺织染整废水市政污水的运行情况。结果表明,该工 艺对COD、NH4一N、TP和ss有较好的去除效果,出水符合《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》 (DB32/1072—2007)Ⅱ类标准。 关键词:改良型A /0工艺;脱氮;除磷 中图分类号:X506 文献标志码:A 文章编号:1001—9677(2014)013—0139—03 Application of Improved A /0 Process in Municipal Wastewater Treatment Plant ZHU Jian ,ZHAI Jian (1 Shanghai Yatong Environmental Technology Co.,Ltd.,Shanghai 200092; 2 Department of Applied Chemistry,Nanjing College of Chemical Technology,Jiangsu Nanjing 2 1 0048,China) Abstract:The operation situation of the modiifed A /0 process used in Jiangsu Wastewater Treatment Plant was introduced.The results showed that the removal rates of COD,NH4一N,TP and SS were 80%~90%,70%~100%. 91%~99%and 91%~98%,respectively。which can reach lI class standard of water pollutants emission limits of Taihu District municipal sewage treatment plant and key industries. Key words:improved A /O process;nitrogen removal;phosphorus removal 生物脱氮除磷A /0因工艺简单且对N、P有较好的去除效 (DB32/1072—2007)II类标准,于2007年底建成运行,随着 果,故发展比较迅速。但随着该工艺的大量应用,固有缺陷越 当地经济的快速发展及污水管网的不断完善,污水厂水量增长 发突出。硝化菌、反硝化菌和聚磷菌在有机负荷、泥龄以及碳 较快,至2011年已经超负荷运行。 源需求上存在着矛盾和竞争,很难在同一系统中同时获得氮、 磷的高效去除,其中最主要的问题是厌氧环境下反硝化与释磷 2 工艺流程 对碳源的竞争 。在厌氧区,聚磷菌通过菌种间的协作,将有 机物转化为挥发酸,借助水解聚磷释放的能量将之吸收到体 内,并以聚B羟基丁酸PHB形式贮存,提供后续好氧条件下过 综合污水 量摄磷和自身增殖所需的碳源和能量。在兼氧区,反硝化菌会 自压力管网 以有机物为电子供体进行反硝化,消耗进水中有机碳源。兼氧 区位于厌氧区之后,在碳源分配上居于不利地位,反硝化效果 受到限制,大量的未被反硝化的硝酸盐随回流污泥进入厌氧 区,干扰厌氧释磷的正常进行,最终影响整个系统的脱氮除磷 效果。一般而言,要同时达到氮、磷的去除目的,城市污水中 碳氮比(COD/N)至少为4.5 。 鉴于上述原因,近年提出了改良型A /O工艺,即在原有 系统之前增设预缺氧池,该工艺已应用于国内多家大型污水处 图1工艺流程图 理厂 _8l。 污水处理工艺流程见图1。混合污水经预缺氧池进入A /0 1 工程概况 生物处理系统,后经二沉池进行泥水分离,再经消毒排放。二 江苏某污水处理厂主要收集城镇及工业区产生的生活污水 沉池的污泥一部分回流,一部分浓缩脱水,外运处理。 和工业废水。污水厂以BOT模式建设运营,采用改良型A /0 3构筑物设计参数 工艺,设计规模为7.5×10 1TI /d,出水水质执行《太湖地区 城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》 ①调节池1座,尺寸为30.00 m×25.00 113×5.50 m,有效 作者简介:朱健(1982一),男,助理工程师,本科,主要从事污水处理厂的运行与管理。 140 广州化工 2014年7月 水深为5 m,设2台7.5 kW潜水搅拌器,直径为500 mm。 ②预缺氧区池l座2格,有效容积为1 720 rn ,尺寸为 25.00 mX15.00 m×5.50 m,有效停留时间11 h,曝气量n015 rIlj 空气/(min・m ),内置组合填料。 ⑧厌氧池(A 池)1座,尺寸为10.50 m×6.00 m×5.50 m, 有效水深为5 m,停留时间为1.0 h。 改良型A /0系统对氨氮的去除效果见图3。改良型A /0 工艺在预缺氧段和兼氧段均发生了反硝化作用,提高了系统 氨氮去除率。在系统正常运行条件下,进行连续监测,进水 NIX4一N为6~13 mg/L,出水NIX;一N为0~3 mg/L,去除 率为70%~100%,符合《太湖地区城镇污水处理厂及重点工 业行业主要水污染物排放限值》(DB32/1072—2007)Ⅱ类排放 标准。 ④兼氧池(A 池)1座,尺寸为15.00 m×8.00 m×5.50 m, 有效水深为5 m,停留时间为2.0 h。 ⑤好氧池(O池)1座,尺寸为30.00 m×25.00 m X5.50 m, 有效水深为5 m,停留时间为10 h。曝气方式采用管式微孔曝 4.3 系统对总磷的去除效果 气器,设鼓风机3台(2用1备),单机风量为34.06 in /min。 ⑥平流式二沉池1座,尺寸为3O.00 m×8.00 m×5.50 m, 表面负荷1.30 m /m h,沉淀时间2.0 h,有效水深2.6 m。 设虹吸式排泥机2台,吸泥量为94—312.5 m /h,轨距8.3 m, 行走功率为1.1 kW。 4运行效果及分析 4.1 系统对有机物的去除效果 图2改良型A /O系统对城市污水COD的去除效果 改良型A /O系统对城市污水COD的去除效果见图2。在 预缺氧段,反硝化菌利用污水中的有机物作为电子供体进行反 硝化,消耗进水中有机碳源。在厌氧段,聚磷菌利用水中易降 解的有机物,将其合成为PHB贮存于体内。在兼氧段,反硝化 菌会以有机物为电子供体进行反硝化,消耗进水中有机碳源。 在好氧段,好氧菌利用氧气将有机物代谢成为二氧化碳和水。 在系统正常运行条件下,进行连续监测,进水COD为250~ 550 mg/L,出水COD为50~60 mg/L,去除率为80%~90%, 符合《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物 排放限值》(DB32/1072—2007)Ⅱ类排放标准。 4.2 系统对氨氮的去除效果 图3 改良型A /O系统对城市污水氨氮的去除效果 图4改良型A /O系统对城市污水总磷的去除效果 改良型A /O系统对总磷的去除效果见图4。预缺氧段的 反硝化作用,降低了污水中硝酸盐的浓度,减小了对厌氧释 磷的干扰作用。在系统正常运行条件下,进行连续监测,进 水TP为1.4~7.3 mg/L,出水TP为0.07~0.16 mg/L,去除 率为91%~99%,符合《太湖地区城镇污水处理厂及重点T 业行业主要水污染物排放限值》(DB32/1072—2007)Ⅱ类排放 标准。 4.4系统对SS的去除效果 图5改良型A /O系统对城市污水ss的去除效果 改良型A /O系统对SS的去除效果见图5。在系统正常运 行条件下,进行连续监测,进水SS为116~528 mg/L,出水ss 为3~12.4 mg/L,去除率为91%一98%,符合《太湖地区城镇 污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB32/ 1072—2007)Ⅱ类排放标准。 5 结论 运行结果表明,与国内市政污水厂多采用的SBR和氧化沟 工艺相比,改良型A /O工艺既具有良好的COD去除效果,又 具有较强的脱氮除磷能力,对工业污水比重较大的城镇污水处 理厂的建设与运行提供了参考与借鉴。 (下转第173页) 第42卷第13期 王锋淮,等:基于风险检验技术在某炼油厂常减压装置上的应用 173 号:300/700一P0324—1.6B6一H)存在严重减薄现象,该管道 公称壁厚为9 mm,经过检测发现弯头壁厚最薄处为4.6 mE, 与弯头连接的直管最薄处为6.6 illm,这也验证了评估得到该 行了风险评估,获得了该装置每台设备与压力管道的具体风险 值和主要失效机理,据此有针对性的为每台设备与压力管道制 订了科学的检修计划,对低风险设备与压力管道,适当减少检 验或者抽检一部分,从而节约大量的装置停机时间和检验维护 费用;对于中高风险设备与压力管道,有针对性的提出检验措 装置常顶油线管道存在腐蚀减薄的可能性。同时,经过检验发 现该装置设备总体情况良好,不存在设备发生严重腐蚀和开裂 现象,验证了该装置总体风险等级不高的评估结果。 2基于风险的检验存在的不足 采用基于风险的检验技术,对装置每一台设备进行风险评 施,避免检验不足,从而降低失效风险,提高重要设备的可靠 性,确保装置安全运行,而从检验结果来看,该评估结论与实 际检验发现的问题也相吻合。风险评估的主要目标是降低危 害,在此基础上才是节约成本,使设备的管理由以前的粗放式 转向集约式。 当然,完成本次评估仅是对本装置进行了一半RBI工作, 通过本次提供的检验策略进行检验后,通过对发现的问题进行 估,制定对应检验策略。对于低风险设备,无需检验;如某些 只需外观宏观检查和测厚的设备,可以在装置停工检修前完 成,如压缩机系统的设备,这样可以为装置大修节省一部分宝 贵时间,同时避免了过度检验和检验不足、在保证安全的前提 下减少了工作量。然而通过本次在常减压上的实际应用,也发 现了基于风险的检验技术在应用中存在的一些不足,例如基于 风险的检验制定的检验策略具有普适原则,但是对某些结构复 杂设备,有时策略就不好执行甚至无法实施。另外,基于风险 的检验是基于一定的损伤和失效模式进行风险计算,但是现有 的损伤和失效模式并不能覆盖现实中所有的损伤和失效可能 总结,进而实现装置的再次评估,这样就完成了装置一个周期 的RBI闭环。 基于风险的装置设备和压力管道检验根据设备和管道的失 效可能性以及失效后果进行总体风险评价,对不同风险等级的 设备与压力管道采取不同的检验策略和管理措施,在实现保证 装置安全运行的同时,实现装置管理的经济性,是一种科学的 承压设备检验技术和先进的安全管理理念。 参考文献 [1] APB80.Risk—based Inspection[S].American:American Petroleum Institute,2002. 性,还需探索数据库以外的其它损伤和失效模式及其可行的计 算方法。 3 结论 [2]APB81.Risk—based Inspection Base Resource Document[S]. 通过对该装置设备和压力管道风险检验技术的应用与评 价,根据评估结果对装置进行检验后,有以下几点体会和认 识: American:American Petroleum Institute,2008. [3] 陈学东,艾志斌,寿比南,等.压力容器风险评估技术在国家安全技 术规范中的采用[J].压力容器,2008,25(12):1—4. [4] 司俊,罗晓明,顾福明,等.乙烯急冷单元损伤机理分析与风险评估 [J].广州化工,2010,38(11):180—182. [5] 王胜辉,张建华,汤陈怀,等.双酚A装置基于风险检验技术的应 用[J].广州化工,2012,40(15):199—201. 该常减压装置主要风险为设备在恶劣工作条件下的腐蚀失 效,其中常顶与减顶冷凝系统、顶循系统、温度高于240℃的 高温部位和电脱盐含盐污水系统是最有可能腐蚀的几个部位。 采用定量分析对该常减压装置的设备与压力管道系统的进 (上接第140页) 参考文献 [1]张杰.A /0工艺的固有缺欠和对策研究[J].给水排水,2003,29 (3):22—25. [5]邹嘉乐,何继文,陈静华,等.城市污水厂改良A /0工艺高负荷运 行及调控措施[J].中国给水排水,2013,29(8):103—106. [6]路娜,李涛,李伟,等.改良A /0工艺在城市污水中的应用[J].河 北工业科技,2012,29(3):176—179. [7] 郝轶鹏,杜彦武,王焕起.改良A /0工艺在长春北郊污水厂的应用 [J].低温建筑技术,2olo(3):105—107. [8] 陈凌霞,魏峰,徐志伟.A+A 0工艺在泰安市污水处理厂的应用 [J].中国给水排水,2005,21(12):83—85. [2] G Bortone,S Marsili Libelli,et a1.Anoxic phosphate uptake in the Dephanox process.War Sci Tech.1999,40(4—5):177—185. [3] 金虎子,王韬,杨永哲,等.西安市污水处理厂改良A2/0工艺的运 行效果分析[J].中国给水排水,2008,24(22):86—89. [4] 胡晓勇,杨伟,耿艳琼,等.改良A /0工艺在小型污水厂的工程应 用[J].中国给水排水,2011,27(22):82—85. 

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