加强品质管理 提高客户满意度
发表人:张怀蛟
二监区一分监区胶管QC小组
二OO六年九月
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前 言
胶管产品是我公司的传统主导产品之一,年产量达300万标米,从一九九七年至今的胶管系列产品,连续获得“安徽省名牌产品”称号。但是,该产品存在着高能耗、高污染的特点。加之替代产品的出现,市场前景不容乐观。为此,公司审时度势,进行了机制改革,以租赁方式生产经营,实际中由于租赁方从自身利益出发,在人员配备、设备保养、工艺标准材料检测等方面,都或多或少地存在些问题。因此,产品投放市场后,质量时有波动,用户满意度欠佳。对此,经与租赁方协商达成共识,成立“帘子线吸吵胶管QC小组”,以解决胶管质量问题,提高用户满意度,争取更好的经济效益和社会效益。 一、小组概述
1、小组基本情况
小组名称 课题名称 小组类型 活动时间 活动次数 帘子线吸砂胶管QC小组 组建日期 2006年元月 加强品质管理,提高客户满意度 管理型 注册登记号 2006年元月—2006年8月 40次 接受QC教育时间 120h 蚌埠QC/06-05 2、小组成员简介
姓 名 性别 年龄 文化程度 职务(职称) 组内分工 参加活动次数 张 翔 殷耀华 朱晓扬 席 军 张怀蛟 张 章
男 男 男 男 男 男 36 34 38 44 34 29 本科 本科 本科 大专 本科 本科 第 2 页
工程师 工程师 工程师 助理工程师 助理工程师 科 员 组 长 副组长 副组长 组 员 组 员 组 员 40 40 40 30 30 30
郭方文 顾明远 王祖民 李其志 男 男 男 男 38 33 32 36 高中 高中 高中 高中 中级技工 中级技工 中级技工 中级技工 组 员 组 员 组 员 组 员 30 30 30 30 3、小组活动计划
时 间 内 容 现场调研、选题立项 现场分析、制定目标 分析原因、确定主要因素 制定对策措施 对策实施 效果分析 巩固提高 效果总结 4、小组活动管理制度
2006年 元月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 1)积极参加质量管理知识的培训和工序管理知识的培训,自觉运用所学知识,指导自身活动实践;
2)严格按PDCA循环开展QC活动,每月进行一次阶段总结; 3)经常深入车间基层及生产现场,收集数据、听取意见、集思广益; 4)认真完成分工任务,协调配合,互通信息,及时将小组活动情况与车间领导联系,努力形成齐抓共管局面;
5)积极参加小组活动,不得无故缺席。
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二、选题理由
公司的质量方针: 以质量追求为前提,技术进步为 手段,效益追求为目标,提高职工队提高工作质量和产品质量, 伍的素质,提高企业生产经营的管理水平,坚持 走质量效益型企业发展的道路,为用 户提高满意的产品和服务。 车间目标: 依靠科学管理,提高产品质量, 挖潜增益,优质低耗,确保产品质量稳步提高,使胶管产品下线一次合格 率达96%,胶管产品综合合格率达到99.90%。 车间现状: 工序管理不到位,2005.7~2006. 元月份产品下线合格率平均91.30%。 三、现状调查
加强品质管理 用户满意现状: 由于产品合格率低,用户满意度差,市场份额逐渐减少。 提高客户满意度2005年7月至2006年元月,我厂共收到用户对帘子线吸砂管的反馈意见14份,涉及不合格胶管共16条,集中表现为脱层、起泡等五个方面的缺陷,具体调查结果见下列图表。
不合格胶管项目统计表:
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频数 脱层 起泡 短尺 漏水 其他 合计 数量(条) 7 5 2 1 1 16 频率(%) 43.75 31.25 12.50 6.25 6.25 100 累计数量(条) 累计频率(%) 7 12 14 15 16 / 43.75 75.00 87.50 93.25 100 / 制表人:朱晓扬 制表日期:2006.2.6
频数(条) 不合格胶管项目统计折线图 频率(%) 20 100
93.45 87.5 5 80 75 15 10 7 5 2 1 60 5 0 脱层 40 20 起泡 短尺 漏水 其它 0 制表人:朱晓扬 制表日期:2006.2.6 帘子线吸砂胶管合格率统计表:
月 份 合格率(%) 7 90.97 8 91.83 9 92.52 10 91.22 11 91.73 12 91.08 1 90.93 制表人:朱晓扬 制表日期:2006.3.6
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以上调查数据反映,胶管产品合格率处于较低水平。 四、目标值的确定
1、目标值:严格加强品质管理,使产品下线合格率大于或等于96%。
现状值 目标值
2、目标值可行性分析
目标值(?) 现有条件和状况 结论(!) 91.30% QC攻关 96%
可行否? 产品下线合格率≥96% 输入 五、原因分析
1、小组成员围绕产品下线合格率低的问题,多次组织活动,召开专题分析会,列出了可能对合格率造成影响的因素,见下表。
影响产品合格率因素表:
1、车间领导高度重视,职能科室热情帮助,活动内外部 环境良好; 2、小组成员责任心强、素质高; 3、经验丰富,2002年已顺利解决帆布层胶管脱层课题; 4、以前有几个月产品下线合格率达到过96%以上; 5、与之挂钩的激励机制。 结论 可以达到。 输出
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第一层面 第二层面 1、人员变动频繁,职责不清; 2、长期夜班生产,得不到正常休息。 不愿学技术 生产管理不到位 布、胶卷取时松紧不一 半机械化上钢丝 胶强力低 混炼不均 配比不妥 成型时间处理不当 胶片喷霜 胶、布卷取不密实 胶、布有欠硫磺现象 欠硫 半成品沾有水渍 布吸收水份 半成品沾有油污 垫布易吸收水份和油污 第三层面 1、不能正常遵守操作规 操作人员责任心不强 - - - - - - - - - - - - - - - - - 程; 2、工艺执行率低。 ☆ 人 操作人员技术素质低 操作人员不太精通生产技术 成型机老化 钢丝机(自制) 废胶掺用比例大 - - - - - - - - - - - - - - - 不能妥善质量问题 出现问题不能及时解决 管体不密实,整体性差 胶片厚薄、硬度不均 钢丝受力不均 胶、布、金属件粘接力差 粘合力低 硫化后胶布不粘合 附着力差 管体不密实 附着力差 胶、布与金属附着力差 管体硫化受热,水蒸发,管体脱层。 水份受热蒸发,胶片金属件温差不一,收缩不一。 胶、布粘合性差 成型时布层吸水粘合性差 - - ☆ - - - ☆ ☆ - - - ☆ - 机 料 混炼胶质量不稳定 胶浆质量不稳定 布有漏白或其他杂质 胶片停放时间过长 工艺 成型工艺执行不严 胶、布硫化时间不同步 胶管硫化时间不够 生产厂房漏雨 环境 空气湿度大 成型机四周不整洁 垫布使用时间过长 注:☆为主要因素,-为一般因素。
制表人:殷耀华 制表日期:2006.4.10
2、主要因素分析
经过对人、机、料、工艺、环境五大因素的分析发现,共有17个因素影响胶管质量。那么,究竟哪些是关键因素呢?我们运用专业知识及以往经验,并采用脑力激荡法(见表),确定影响胶管质量的主要因素是:
1)操作者责任心不强;
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2)成型设备老化; 3)胶浆质量不稳定;
4)帘子布贴胶不均匀,有漏白; 5)操作空间小,且四周不清洁。 影响胶管质量的重要问题分析表:发言人 张 翔 内 容 经过一个多月的努力,我们不仅找出了本次活动的两个要解决的问题,而且还找到了产生这些问题的主要原因共有5个,现请各位针对关键问题,各抒己见。 在管理工作中,人的因素是最关键的因素,因此我认为:操作者责任心不强是关键的因素,而成型机四周环境差、胶布质量差且粘有油污、硫化时间不同步,也是非常重要的因素。 成型机设备老化,钢丝表面生锈,废布、废胶使用比例过大,也是关键因素。 原材料质量不稳定是主要原因,半成品停放时间过长,管坯(胶片)喷霜,也易造成胶管脱层、起泡。 管坯停放时间长可能引起胶管脱层、起泡,但发生的机率很低,故不是关键因素。 经过讨论,我们基本确定,造成胶管质量问题的关键因素是:1)操作时责任心不强;2)成型设备老化;3)原材料质量不稳定;4)贴胶布漏白;5)操作空间小,且四周有污染。 备 注 提出问题 殷耀华 张怀蛟 席 军 殷耀华 找出两个关键因素 找出两个关键因素 找出两个关键因素 对席军意见之一 予以否定 张 翔 作出总结 制表人:朱晓扬 表日期:2006.4.15 3、要因验证
因而我们可以确认要因为:(注:要因用☆表示) 1)操作者责任心不强;
2)废胶掺用比例过大,废布未处理妥善; 3)胶浆配制不妥; 4)成型设备老化。
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要因验证表:
序号 1 2 要 因 调查及验证情况 负责人 张 翔 张怀蛟 结果 ☆要因 ☆要因 操作者责任心不强 突击检查工艺执行率,发现仅为85% 成型设备老化 检查发现成型机夹具内槽磨损严重,间隙大,固定不住管心。造成帘子布缠绕时松紧不一。 3 4 废胶、废布掺用比检查发现废胶掺用比例达40%,废布未例过大 处理完善。 胶浆质量不稳定 检查发现胶浆配合不当,波美度低,按工艺要求胶浆的配制应用三级烟片胶。 席 军 席 军 ☆要因 ☆要因 △ 非要因 5 检查发现成型机四周环境较差,且上方成型机四周空间有漏雨现象,并有明显的油污,操作空小,易粘油污染 间小,物品摆放零乱,但随机抽取旁边几条胶管,均匀合格。 殷耀华 制表人:殷耀华 制表日期:2006.4.16
六、对策实施 1、制定对策
根据现场调查和要因验证,从中我们可以认定帘子线吸砂管的脱层,起泡是四个原因导致的。对此,我们小组进行深入的研究,特制定对策,以期达到目标值。
解决胶管脱层,起泡对策表: 2、组织实施 1)加强教育培训
为了进一步强化操作人员责任意识,我们对相关操作人员加强了岗位技能教育培训。一是加强质量总结培训,由公司技术人员向他们传授ISO900系列标准,胶管生产操作技能、质量控制点控制要点等知识;二是进一步落实工艺执行制度,按9001标准要求,强化工艺考核,加强质量工序审核,从而提高工艺执行率,通过培训,效果良好。
对 策 表
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序号 影响因素 现 状 对 策 1、加强教育 培训; 2、论证错峰 用电; 3、稳定岗位; 4、规范奖惩; 5、推行零缺 陷管理。 1、更换机头夹具; 2、校正机头机尾轴心线; 3、上钢丝机 械化。 1、定期对原材料进行审核; 2、严格检验; 3、检查项目 属性。 减少废胶掺用比例,废胶布使用要妥善处理。 目 标 负责人 完成日期 检查人 1 突击检查工操作人员作执行率只责心不强 有85% 工艺执行率100% 张怀蛟 2006.6 张 翔 2 检测夹具磨成型设备损严重,自老化 制钢丝机不稳定。 保证设备运转正常 张怀蛟 2006.5 张 翔 3 胶浆原材料胶浆质量为替代品,不稳定 且配比不当。 检查发现废废胶掺用胶掺用为比例大 40%,布漏白。 保证使用材料合格 席 军 2006.4 朱晓扬 4 废胶掺用不大于15%,胶布使用前用胶浆涂抹。 殷耀华 2006.3 张 翔 制表:张怀蛟 制表日期:2006.6.10 (详见下列图表) 图1: 教育培训对比图 单位:次/月 876543210 2 3 4 5 7 8
应会 质量意识 生产理论 应会 质量意识 生产理论 第 10 页
活动前 活动中
图2: 工艺执行率对比图 100 50 95% 85% 活动前 活动中 2)加强设备维护,确保设备正常运转制表人:张怀蛟 制表日期:2006.6.10 2)、通过对成型设备进行夹具更换,校正机头、机尾,并加强设备巡查
100 维护,使设备处于正常状态。 95 95% 90 50 90% 活动前 活动中
制表人:张翔 制表日期:2006.6.7 3)完善检测机制,加大检测力度
橡胶制品属于精细化工生产,属于高分子结构,生产工艺严格。检测项目多且须严谨,过去我们只是抽测主要属性,而忽略了其他附属性。同时对供应商的摸排、审核也是象征性的,这就难免存在质量隐患。为了从源头杜绝劣质材料的进入,工作中我们应做到以下几点:
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(1)定期对供应商的审核(由月审核改为每次审核); (2)严格检验(由抽检改为批次检验);
(3)健全测试项目(由测试主项目改为测试全项目); (4)杜绝替代品用于生产中。
检测审核对比
单位:(%) 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 63.56 48 57.16 92 100 91 0 审核 检验 测试 审核 检验 测试 活动前 活动中
制表人:席军 制表时间:2006.6.7
4)完善工艺,合理节能降耗
由于一味追求节能降耗,废胶掺用比例大,我们将废胶掺用比例由活动前的40%更改为15%,且对废布的使用严格控制,并在使用前进行涂浆处理,从工艺上进一步防止了问题的发生。
七、效果检查 1、实施情况
实施中QC小组对2006年6月16日至7月24日生产的11帘子线吸砂管进行检查,质量有明显提高。
活动实施前、后胶管合格率统计表:
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序号 1 2 3 4 5 6 生产日期 2006.元.15 2006.3.12 2006.4.8 2006.5.20 2006.7.24 2006.8.18 生产数 (条) 42 33 36 38 51 39 正品数 (条) 39 31 34 36 50 39 合格率 (%) 92.90 93.90 94.40 94.70 98.10 100 备 注 活动前 活动中 活动中 活动中 活动中 活动后 制表人:朱晓扬 制表日期:2006.9.10
项 目 质量意识 个人能力 QC知识 解决问题信心 团队精神 自我评价 活动前 3 3 2 2 3 活动后 4 4 3 5 5 制表人:张翔 制表日期:2006.9.10
QC小组自身评价雷达图:
质量意识 活动后 活动前 个人能力 团队精神 解决问题信心 QC知识 制表人:朱晓扬 第 13 页 制表时间:2006.9.14 犯群秩序
通过QC小组活动,胶管厂所属罪犯积极性和技术水平也大为提高。
自我评价 项 目 活动前 认罪服法 安心改造 劳动积极性 技术水平 集体主义精神 2 3 2 2 2 活动后 3 4 4 4 5 制表人:张怀蛟 制表日期:2006.9.14 罪犯自我评价雷达图: 安心改造 集体主义精神 劳动积极性 活动前 技术水平 活动后 认罪服法 制表人:张怀蛟 制表日期:2006.9.14
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八、巩固成果
为了巩固取得的成果,我们将活动中行之有效的制度纳入标准。 1、《操作人员培训制度》标准号:BJ-2-2006-17; 2、《帘子线吸砂管生产工艺参数》标准号:BJ-4-2006-09; 3、《生产工序质量考核责任制》标准号:BJ-3-2006-14; 4、《操作生产、计分考核办法》标准号:BJ-3-2006-10。 九、遗留问题及今后打算
通过小组活动的顺利开展,各项有效措施的落实,品质管理水平稳中有升,有效地解决了帘子线吸砂的脱层、起泡问题,但我们发现各项生产考核不到位,影响了工效。同时,有些客户对胶管的长度和挺性、曲挠性提出了新的要求。下一步,我们小组将以此为重点,进一步攻关,使胶管的品质进一步提高,最大程度地满足客户的满意度,提高工效作为下一步活动的课题。
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