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活性炭深度处理印染废水的研究

来源:筏尚旅游网
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山 东 化 工

SHANDONGCHEMICALINDUSTRY            2018年第47卷

活性炭深度处理印染废水的研究

周 玲1,张燕南2,吴 昊1,张天瑞1

(1.浙江一清环保工程有限公司,浙江杭州 310018;2.浙江省杭州中美华东制药股份有限公司,浙江杭州 310011)

摘要:为了减排印染废水的COD,利用混凝剂和活性炭深度循环处理的工艺技术方案开展印染废水提标的小试研究。在工艺前端对污Cr

水进行混凝初步处理,后续进行活性炭吸附深度处理,并将沉淀进行循环利用。结果表明,使用PAC作为絮凝剂,用量为1000mg/L,粉末状活性炭作为吸附剂,用量为0.6g/L,在pH值为8~9的条件下,吸附40min,循环处理结果达到要求。关键词:印染废水;循环处理;混凝;活性炭吸附中图分类号:X703.5    文献标识码:A    文章编号:1008-021X(2018)09-0172-02

ResearchontheAdvancedTreatmentofPrintingandDyeingWasteWater

byUsingActivatedCarbon

1211

ZhouLing,ZhangYannan,WuHao,ZhangTianrui

(1.HangzhouYiqingEnvironmentalProtectionEngineeringCo.,Ltd.,Hangzhou 310018,China;

2.HangzhouEastChinaPharmaceuticalofSino-AmericanCo.,Ltd.,Hangzhou 310011,China)

Abstract:InordertoimprovetheCODfprintinganddyeingwastewater,thisarticlecarryoutaseriesofresearchesontheCro

treatmentofprintinganddyeingwastewaterbyusingcoagulationandactivatedcarbontomakefurthertreatment.Atthebeginningoftheprocess,thewastewateristreatedbycoagulation,followedbytheactivatedcarbonadsorption,andrecyclethesediment.Inresult,thepulverousactivatedcarbonwaschosenassorbentandthedosagewas1000mg/L.ThePACwaschosenascoagulationandthedosagewas0.6g/L.Undertheconditionsof40minofadsorbtimeandofthepHwas8~9,circularprocesswassuitablefortreatingprintinganddyeingwastewater,andthefinaleffectreachthenationaldischargestandard.Keywords:printinganddyeingwastewatertreatment;circularprocess;coagulation;activatedcarbonadsorption  我国是印染大国,印染工业遍布全国。而印染业又是污水排放大户,每年产生大量的印染污水,造成环境的严重污染,是国家重点治理对象。印染废水具有染料种类多、成分复杂、水质变化大等特点,可生化性差,具有较多的悬浮物质,是难处理的工业废水。目前,常用的处理印染废水的方法有生化法、混

[1-4]

。较多凝法、化学氧化法、活性炭吸附以及反渗透等方法

的印染厂仅仅采用混凝沉淀进行处理,由于印染废水中含有较

OD无法达到国家的排放多的可溶性有机物,导致混凝后的CCr

标准。本文采用混凝沉淀+活性炭吸附+污泥重复利用,在处理后出水达到符合排放要求的前提下,对污泥进行循环利用,降低成本。

目前,常用污水处理技术可将印染废水COD降至500mg/Cr

L,为达到《纺织水整工业污染物排放标准》(GB4287-2012)的

OD00mg/L。间接排放标准标准,即C≤2Cr

入一定量的絮凝剂和活性炭,以600r/min搅拌一定的时间,静

OD、pH值。pH值用pH计进行测量;置分层,取上清测量CCr

COD的含量用重铬酸钾法测定。Cr

2 结果与讨论2.1 絮凝剂混凝作用效果

2.1.1 不同絮凝剂作用效果

往四组pH值为7.3,COD为479.7mg/L的1L原水中投Cr

加等量絮凝剂各1000mg,考察氯化镁、PAC、硫酸亚铁、PFS和氯化铝五种絮凝剂对原水COD的去除率,结果见表1。Cr

表1 不同絮凝剂对印染废水COD影响Cr

絮凝剂氯化镁PAC硫酸亚铁硫酸亚铁

COD/(mg/L)Cr

342.3233.8268.7268.7

COD去除率/%Cr

28.651.344.044.0

1 材料与方法

1.1 实验水样

本研究中含印染废水取自浙江绍兴某印染企业污水站的生化处理系统出水,原水水质pH值为7.3,COD为479.9mg/CrL。

1.2 实验试剂与材料

试验药剂为聚合氯化铝(PAC)、氯化镁、硫酸亚铁、聚合氯化铁(PFC)、氯化铝、氯化钙均为工业纯。试验仪器包括pH计,FA2004型电子天平(常州科源电子仪器有限公司),CJJ78-

上海君竺仪器制造有限公司),5B-3(C)型1磁力加热搅拌器(

COD快速测试仪(连华科技)。Cr

  由表1得到,1L印染废水原水絮凝剂投加量为1000mg

时,氯化镁、PAC、硫酸亚铁和氯化铝对COD去除率分别为Cr28.6%,51.3%,44.0%和38.5%。PAC对印染废水将COD的Cr效果较其他絮凝剂高。PAC是含有羟基的聚合物,含有更多的高电荷,具有较强的吸附能力。在高浓度条件下,形成表面沉

5]

淀,使聚化铝转化为氢氧化铝,电中和作用转化为吸附作用[。2.1.2 投加量对COD去除率的影响Cr

往六组pH值为7.3,COD为479.7mg/L的1L原水中分Cr

别投加PAC400、600、800、1000、1200和1400mg,取经过处理的

OD,结果见表2。上清液,测量CCr

1.3 实验方法

取原水水样测定COD、pH值。在烧杯中加入1L原水,加Cr

  收稿日期:2018-03-16

作者简介:周 玲(1989—),女,浙江杭州人,工艺工程师,主要从事废水处理工艺设计。

 第9期周 玲,等:活性炭深度处理印染废水的研究

表2 投加量对COD的影响Cr

·173·

投加量/mg

600600100012001400

COD/(mg/L)Cr

300.4300.4238.2236234.5

COD去除率/%Cr

28.728.746.250.350.8

.6g,并加入质、柱状、果壳和粉末状这五种活性炭,加量均为0

1000mg的PAC,搅拌时间40min。取经过处理的上清液,测量COD,结果见表4。Cr

表4 活性炭种类对COD的影响Cr

活性炭种类

椰壳煤质柱状果壳粉末

COD/(mg/L)Cr

204.2211.9205.8217.1156.4

COD去除率/%Cr

57.455.857.154.767.4

  在进行投加量试验中,从400mg/L到1000mg/L,随着

PAC投加量的增加,废水处理效果明显增加,COD的去除率从Cr28.7%增大到50.3%。当投加量超过1000mg/L时,PAC过饱和,颗粒表面有过多的聚合物分子,颗粒表面已经没有多余的吸附空间而失去架桥的作用,COD的去除效果已经不明显,说Cr

明这个时候絮凝剂的投加量已经过量。2.1.3 不同pH值对COD的影响Cr不同工艺产生的染料废水pH值不同,对于絮凝沉淀,可通过寻找最佳pH值达到最佳的絮凝效果,以减少絮凝剂的投放量,减少工艺成本。本实验采用NaOH和HSOH24调节废水p值。分别投加等量1000mg/L絮凝剂于水样中,测量COD,测Cr定结果见表3。

表3 pH值对COD的影响Cr

pH值668910

COD/(mg/L)Cr

258.7258.7234.2233.4235.6

COD去除率/%Cr

46.146.151.251.350.9

  从表4得到,粉末状活性炭COD的去除率为67.4%,远高Cr

于椰壳、煤质、果壳和柱状的活性炭。粉末状活性炭的比表面积远高于另外四种活性炭,所以吸附能力更强,COD的去除效Cr果更好。2.2.2 活性炭不同作用时间

往五组COD为479.7mg/L的1L原水中投加粉末活性Cr

.6g,并加入1000mg的PAC,搅拌时间分别为炭,加量均为010、20、30、40和50min,静置分层。取上清液,测量COD,结果Cr见表5。

表5 反应时间对COD的影响Cr

反应时间/min

1020304050

/(mg/L)CODCr

204.8177.1162.2157.4157.4

COD去除率/%Cr

57.363.166.267.267.2

  从表3得到,使用PAC作为絮凝剂,pH值在8~9之间去

除COD的效果较好。PAC在水解的过程中会释放出H+,所Cr

H以在碱性的条件下,絮凝反应速率远快于酸性条件。随着p

值的增加,COD的去除效果逐渐增强,沉淀速率也不断加快。Cr当pH值超过最佳值,沉淀速率没有较大变化,COD的去除率Cr有所下降。

  从表5得到,在反应时间为40min之前,原水的COD一直Cr在降低,搅拌超过40min,COD没有变化。说明此时,粉末状活Cr

0min。性炭达到了吸附平衡,因此最佳的反应时间为4

2.3 沉淀重复利用

在印染废水处理过程中,除了要考虑出水COD情况,还要Cr

考虑成本问题。本实验将考察污泥的重复利用情况。取一个

两升烧杯,加入1L原水,PAC1000mg和0.3g粉末活性炭,在

aOH调节pH值至9,搅拌40min,静置分层,倒出上清,并取用N

上清测量COD。继续往沉淀中倒入1L原水,搅拌40min,静Cr置分层,倒出上清,并取上清测量COD。其余四组实验操作同Cr上,得到结果如图1所示。

2.2 活性炭吸附效果

活性炭是最早应用也是最优良的吸附剂,其表面的多孔结

构和巨大的比表面积,使活性炭具有很强的吸附作用,对印染废水中的有机物有很好的吸附效果。所以使用活性炭吸附技

6-7]

。术是对城市污水和工业废水深入处理重要的技术[

2.2.1 不同活性炭吸附对COD的吸附效果Cr

往五组COD为479.7mg/L的1L原水中分别投加椰壳、煤Cr

图1 反应时间对COD的影响Cr

(下转第176页)

·176·

山 东 化 工

SHANDONGCHEMICALINDUSTRY            2018年第47卷表1 净化区安全阀参数

序号12345

数量14151

形式弹簧式弹簧式弹簧式弹簧式弹簧式

安装容器名称辅助贮氨器油分器螺杆冰机进口氨冷器顶部分离器顶部

容器内介质

氨氨氨氨氨

设定压力/MPaG

1.81.80.4520.55

安全阀最大泄放量/(kg/h)

183518359667833523900

  通过表1可得:螺杆机进口和分离器顶部安全阀设定压力

都较低,但分离器顶部安全阀泄放量远远超过螺杆冰机出口安全的泄放量,导致分离器顶部安全阀动背压较高,由于安全阀形式为弹簧式,因此需考虑动背压对安全阀影响,保证动背压

[4]

不大于设定压力的10%。综上,设计氨尾气吸收系统时应以分离器顶部安全阀泄放量和设定压力为基准,保证吸收系能够吸收23900kg/h的氨气且动背压不大于该安全阀设定压力的10%。本文将安全阀泄放时间统一定为15min以定量分析各方法优缺点。

由于第二种方法需增加浮顶式罐,如果泄放气量较大,可能会造成罐不稳定,并且新增了两台开关阀一台调节阀及两台流量测量表,第二种方法设计出的氨尾气吸收系统可靠性较低。

4 结论

本文提出了设计氨尾气吸收系统的两种方法,第一种方法采用单塔单罐,操作简单,可靠性较强;第二种方法采用单塔两罐,相对于第一种方法,操作费用较低,设备投资费用较低,但可靠性低于第一种方法。在第二种方法中,通过将吸收剂排出氨尾气吸收系统外从而带走氨吸收过程中产生的热量以减小放热对氨吸收的影响,此种方式会造成吸收剂的流失。后期在如何通过引入换热器从而避免吸收剂流失的前提下带走多余的热量方面可展开研究。

3.2 方案结果

采用第一种方法单塔单罐设计时计算结果如表2。

表2 方法一方案结果

氨吸收剂

(t/h)循环量/

700

氨吸收剂

储罐体积/m

塔径/m3

填料高度/m

参考文献

[1]向素平,孙明烨,周义超,等.城镇燃气调压器后安全阀的选

型计算[J].煤气与热力,2015,35(2):8-12.[2]江文敏,方梦祥,项群扬,等.基于Rate_based模型的氨水脱

碳吸收过程模拟[J].能源工程,2010(6):1-6.[3]夏 清,陈常贵,姚平英.化工原理(下册)[M].天津:天津

大学出版社,2010:190-192.[4]胡元刚.大型氨厂驰放气中氨的回收[J].化工环保,1992

(12):340-346.(本文文献格式:高 源,倪福鑫,闫玲玲.合成氨工业氨尾气处

J].山东化工,2018,47(9):174-176.)理方法研究[

90

  采用第二种方法单塔单罐设计时计算结果如表3。

表3 方法二方案结果

氨吸收剂

(t/h)循环量/

180

氨吸收剂

m储罐体积/

塔径/m2

填料高度/m

70

  通过表2和表3,可得:第二种方法相对于第一种方法循环

水量减小了74%,氨吸收剂储罐体积减小了22%,塔径减小了33%,说明第二种方法设计出的氨尾气吸收系统操作费电较低、设备投资费用较低。(上接第173页)

从上述的实验数据中得到,当加入的PAC1000mg和0.6g粉末活性炭,调节pH值为9,搅拌40min所获得的沉淀进行再循环处理同等量的原水,得到的出水COD为199.8mg/L,符合Cr

排放标准。说明该条件下首处理得到的污泥可用于再循环,并能有效的降低印染废水出水COD,达到排放标准,并且大大的Cr降低了水处理成本。

檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲出水COD达到排水要求,还大大降低了运行成本。Cr

参考文献

[1]凌 芳,李光明.染料废水的治理现状及展望[J].江苏环

境科技,2006,19(S2):98-101.[2]景晓辉,尤克非,丁欣宇,等.染料废水处理技术的研究与

进望[J].南通大学学报,2005,4(3):18-22.[3]高振伟,周 易,陈永娟.染料废水的光催化氧化研究现

状及其进展[J].工业安全与环保,2008,34(6):10-12.[4]汤 茜,迟 赫,杨春维.混凝沉淀-ABR法处理山梨

酸废水的试验研究[J].辽宁化工,2012,41(12):1266-1269.[5]董申伟.无机高分子聚合铝混凝剂的研制及其在水处理中

的应用研究[D].广州:华南大学,2006.[6]马 峥,张振良.活性炭对水中有机物去除的研究[J].环

1999(5):41-44.境保护,

[7]全贵蝉,吴天宝.活性炭吸附用于城市污水地下回灌深度

处理技术研究[J].给水排水,1999,25(10):16-19.(本文文献格式:周 玲,张燕南,吴 昊,等.活性炭深度处理印染废水的研究[J].山东化工,2018,47(9):172-173,176.)

3 结论

(1)以氯化镁、PAC、硫酸亚铁和氯化铝作为絮凝剂,在相

同加量的条件下,PAC的效果最佳,COD的去除率最优。随着CrPAC投加量的增加,PAC对于COD的去除效果不断增强,当投Cr加量为1000mg/L时,COD的去除率最高。PAC最佳的絮凝CrpH值为8~9。

(2)以椰壳、煤质、柱状、果壳和粉末状活性炭做为吸附剂,在相同加量的条件下,粉末状活性炭的COD去除率最高。随Cr

COD不断降低,当吸附时间为40min,活性着吸附时间的延长,Cr

炭吸附达到平衡,COD的值维持在一个稳定值。Cr

(3)实验以PAC作为絮凝剂,pH值为8~9,粉末状活性炭

0min,将首处理所得的污泥在循环利作为吸附剂,吸附时间为4

用净化等量的原水,发现当粉末状活性炭的加量为0.6g时,再次处理所得到的出水COD能符合排放的要求。不仅使最终的Cr

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