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1-甲基-4-哌啶酮的合成工艺改进

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第24卷第1期 天津化工 V0l_24 No.1 2010年1月 Tianjin Chemical Industry Jan.2010 ・科研与生产・ 1一甲基一4一哌啶酮的合成工艺改进 姜明东。肖峰。魏金芹,王明磊 (烟台只楚合成化学有限公司,山东烟台264002) 摘要:改进卜-甲基一4一哌啶酮的合成工艺,将成品(99%以上)总收率从原来的5O%提高到78.5%。反应时间缩短,甲 幕、盐酸等原料消耗降低。提纯后釜底没有固体残留物,极易清洗,有利于工业化生产。 关键词:哌啶酮;迈克尔加成;迪克曼环和;脱羧 doh10.39696.issn.1008-1267.2010.O1.010 中圈分类号:TQ 031.2 文献标志码:A文章编号:1008—1267(2010)01--0027—03 1一甲基-4一哌啶酮广泛应用于镇痛、消炎、抗 1.3-2哌啶酮的合成 组胺、抗心率失常、抗精神病、抗肿瘤药物的合成, 在100 mL的四口烧瓶中加入40 mL甲苯(化 是一种前景看好的中间体。本文以工业化应用为前 学纯),在回流状态下向其中滴加lO.8 g(0.059 mo1) 提对影响1一甲基_4一哌啶酮合成的条件进行了改 的甲醇钠甲醇溶液,滴加过程中伴有甲醇甲苯混合 进,获得了较为理想的合成工艺参数,此改进工艺 物采出。待无混合物馏出后, ̄l,JJtl适量甲苯,升温至 已在烟台只楚合成化学有限公司得到应用,年增产 110℃,滴加11.19 g(0.054 mo1)加成产物,滴加过程 值200万元,效益显著。 伴有甲醇甲苯混合物采出,滴加完毕后,在100— 1 实验部分 105℃反应4 h,TLC检测反应结束,降温至30℃,然 后加入20 mL浓盐酸,洗涤,分层,然后分别加入lO 1.1 原料 mL和5 mL浓盐酸洗涤甲苯层,合并酸层加热脱 甲胺甲醇溶液,丙烯酸甲酯,甲醇钠甲醇溶液, 羧,脱羧时采出混合物,采完后全回流,回流温度 甲苯,二氯甲烷,浓盐酸,氢氧化钠溶液。 108%,回流3 h,反应完全,降温至30℃,用30%的 1.2反应原理 氢氧化钠溶液中和至pH=12—13,然后用二氯甲烷 2.1 Mchael加成 萃取,第一次45 mL,第二次和第三次各25 mL,第 /COOCH3  .入\co0CH四次10 mL,合并二氯甲烷层提纯,得4.93 g哌啶 cH H,+ , cH / COOCH, 酮,GC分析含量99.52%,卡尔费休测得水分含量 O.14%,收率为80.32%。 1.2.2 Diechmann环和酸化脱羧中和 两步总收率为78.5%。 。 o2 合成工艺的改进 c /一 CHONA cH 一—=r/,t2.1 原料配比的确定 —_、、co0cH ol=uene -—_+l \N/  、/ ” 1 HC[. r,、,1J  2.1.1 加成反应 cl{3 cI 本反应的丙烯酸甲酯过量,但丙烯酸甲酯用量 太多,会产生一定的副产物,同时造成浪费。甲胺的 1.3实验步骤 甲醇溶液其他反应条件相同,改变甲胺与丙烯酸甲 1.3.1 加成产物的合成 酯的比例考察原料配比对反应的影响,实验结果见 在100 mL的四口烧瓶中加入0.21 mol的丙烯 图1。 酸甲酯,在冰浴下滴加0.1 mol的甲胺甲醇溶液,滴 完后在3O℃下反应,GC分析产物含量不再变化,即 反应完毕。浓缩后得粗品20.244 g含量98%的加成 收稿日期:2009—07—24 产物,收率为97.73%。 作者简介:姜明东(1979一)。男,2003年毕业于中国矿业大学,现就职 于烟台只楚合成化学有限公司。 天津化工 2010年1月 图1 由图1可见,丙烯酸甲酯用量增大,在一定范围 内有利于提高反应的收率,但配比太大会造成丙烯 酸甲酯的浪费,同时在工业生产上造成反应釜体积 过大,在提纯加成产物的时候造成能源的浪费,原来 原料配比:n(丙烯酸甲酯):n(甲胺)=2.2:1,经实验确 定适宜的配比为:n(丙烯酸甲酯):n(甲胺)=2.1:1。 2.1-2环和反应 本反应甲醇钠作为催化剂,和加成产物的配 比,在工业化生产上决定了三废的量和后续原料的 消耗,是整个合成工艺的关键。原来原料配比n(甲 醇钠):n(加成产物)=1.25:1经实验考察,确定n(甲 醇钠):n(加成产物)=1.1:1。 2.1.3脱羧反应 在本反应中,浓盐酸的作用是中和甲醇钠,使 环和产物成盐,同时调节pH以利于脱羧反应的进 行,但浓盐酸的量过多,会造成浪费,同时在反应的 时候氯化氢挥发,造成环境污染,而且使后续中和 时氢氧化钠的消耗量增大,增加了三废的量。原来 的n(浓盐酸):n(加成产物)=5:1,经实验考察,确定n (浓盐酸):n(加成产物)=4.5:1。 2.1.4萃取 脱羧产物在用氢氧化钠中和后,需用二氯甲烷 将哌啶酮粗品从水相里萃取至二氯甲烷相里。原来 的配比n(加成产物,mo1):V(二氯甲烷,mL)=l:1900, 二氯甲烷分三次加入。为减少二氯甲烷的用量,同 时也减少蒸馏二氯甲烷时的能源消耗,我们确定n (加成产物,mo1):V(二氯甲烷,mL)=l:1700,分四次 加入,经GC分析萃取相里哌啶酮的含量,效果明 显,收率有小幅提高,如表1对比所示。 表1 两种装置收率对比 2.2环和反应中溶剂的量 在环和反应中,甲苯有两个作用,一是作为溶 剂;二是作为共沸剂将反应体系里的甲醇夹带出 来,使反应向右进行。因此甲苯的使用量是整个工 艺中一个重要的参数。但量大的话,反应釜体积增 大,在回收时能源浪费严重;而量少的话,反应收率 低,且容易造成反应釜蒸干,酿成事故。经实验确定: v(O苯):V(加成产物)=6:1。 2.3脱羧反应时间 在脱羧反应时,反应时间过长会导致哌啶酮结 焦,但由于反应体系里有无机盐存在,且溶液为强 酸性,故不能用GC分析来跟踪反应的进行,传统上 是用三氯化铁溶液是否变色来鉴定反应是否完全, 但此法略显粗糙,故弃之不用。我们取一定量脱羧 液,采用30%的氢氧化钠溶液中和至pH=12~13, 然后用TLC分析,用此法分析虽有滞后,但相对其 他中控方法仍有其优越性。由图2可见,经此种中 控方法分析,原来反应时间为4 h,现缩短为3 h。 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 反应时间/h 图2 3 哌啶酮的精馏精制 哌啶酮粗品在经过二氯甲烷萃取后,打人塔釜 中进行精馏,提高哌啶酮的纯度,回收二氯甲烷。由 于哌啶酮粘稠不易沸腾,使精馏时间变长,哌啶酮 结焦,导致收率下降,故在精馏时应增加起泡装置, 如通人氮气等,提高了收率,同时降低了釜残的量, 极易清洗釜,降低了废水的排放量和劳动强度,具 体收率对比见表2。 表2两种装置收率对比 第24卷第1期 2010年1月 天津化工 Tianjin Chemical Industry Vo1.24 No.1 Jan.20tO 氯甲酸一2一乙基己酯生产中可能出现的问题 及如何节能减排 李弘宇 (天津有杌化工二厂,天津300400) 摘要:氯甲酸一2一乙基己酯在实际生产过程中可能出现的问题及这些问题对产品的影响,以及如何在实际生产中节 约能源,减少对环境的污染做到节能减排。 关键词:氯甲酸一2一乙基己酯;实际生产;节能减排 doi:10.39696.issn.1008-1267.2010.O1.Ol1 中图分类号:TQ225 3 文献标志码:A文章编号:1008—1267(2010)01—0029-03 Problems that may occur in chloro-carbonic acid-2-ethyl production process and how to achieve enervgy-saving emission reduction LI Hong-yu (Tianjinorganic chemiealNo.2 Factory,Tianjin300400) Abstract:Chloro-carbonic acid-2-ethyl in the actual production process problems that may occur and the impact of these issues for the product and how to achieve energy conservation,envivonmenta[pollution and energy reduction in the actual production Key words:chloro-carbonic acid-2-ethyl,actual production,enery—savigng emission reduction 氯甲酸一2一乙基己酯,俗称氯代酯。其生产原 料为异辛醇和气态光气,它的主要用途是作为生产 过氧化二碳酸一2一乙基己酯的中间体。该过氧化酯 的主要作用是用作生产聚氯乙烯的引发剂,简称 1 反应原理及其性质 1.1 性质 氯甲酸一2一乙基己酯为无色透明液体,分子式 为C9H C10 ,相对分子质量192.7,密度0.981,沸点 EHP。氯甲酸一2一乙基己酯属于氯甲酸酯系列产 品,这一系列的产品都有着较长生产历史,技术也 是比较成熟的,但是在实际的生产过程中还会出现 一106 107oC,闪点179cC,折射率1.431。 氯代酯系列产品都不是很稳定的化合物,水解 能释放出氯化氢。氯甲酸一2一乙基己酯存放一个 收稿日期:2009—09—10 些问题。在实际的生产过程中如何做到节能减排 也很值得探讨和研究。 ・+-+一+一—- -+一+一+-+-+ -+一+-+--4--+-+-+-+-+-+一+*+-+一十-+-—’+- +-—‘卜。—卜 —卜-—’卜。—卜 +。 4结论 采用上述改进工艺具有以下优势:(1)收率提 高28.5%;(2)反应时间缩短,节约能源及人工费 关。 参考文献: [1]杨帆,陈立功,王东华.1一甲基一4一哌啶酮的合成【j】.精细化 工,2007(11). 用;(3)甲醇钠、盐酸、二氯甲烷等原料消耗降低, [2]陈绘如,肖国民,陈金汉.I一甲基一4一哌啶酮的合成工艺研究 『c1.中国化学学会第九届全国应用化学年会. 降低生产成本;(4)三废的量大幅减少,符合国家相 

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