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小井眼钻井液技术研究与应用

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小井眼钻井液技术研究与应用

杨刚1 朱振今2 周思远1 李业勋2

(1.长城钻探工程有限公司钻井液公司;2.长城钻探工程有限公司钻井三公司,辽宁 盘锦 124010)

摘要:通过对小井眼复杂的井下复杂情况和施工难度的认真分析,提出改变钻井液处理配伍结构、改变钻井液性能指标、提高钻井液抑制性、降低钻井液中低密度固相含量和膨润土含量,使其达良好的钻井液性能,从而降低事故复杂率,缩短钻井周期,提高经济效益。关键词:小井眼;复杂情况;研究与应用

Research and Application of Slim Hole Drilling Fluid Technology

YANG Gang1, ZHU Zhen-jin2, ZHOU Si-yuan1, LI Ye-xun2

(1. Great Wall Drilling Engineering Co., Ltd., Drilling Fluid Company;

2. Great Wall Drilling Engineering Co., Ltd., Drilling Company, Panjin 124010, China)

Abstract: through the careful analysis of the complicated downhole situation and the construction difficulty of slim hole, it is proposed to change the mixing structure of the drilling fluid, change the performance index of the drilling fluid, improve the inhibitive property of the drilling fluid, and reduce the content of low density solid phase and bentonite in the drilling fluid so as to achieve good drilling fluid performance, therefore, the accident complexity rate is reduced, the drilling cycle is shortened, and the economic benefit is improved.Keywords: slim hole; complex situation; research and application

1 技术问题概述

因小井眼的井径和环空间隙小,故与常规钻井液比较,小井眼钻井液施工具有一些技术难点,其特征如下:(1)低固相体系。小井眼的环空间隙小,循环压耗大。固相含量较高,会影响机械钻速,并且形成的泥饼质量不好,易造成粘卡。(2)小井眼钻井液必须有良好的流变性,能够达到携带岩屑的标准。控制钻井液的流变性能,保证携砂。(3)小井眼钻井液还需要有较强的抑制性,小环空间隙比较容易造成卡钻情况出现。

2.3 使用强抑制性钻井液体系和聚合醇,解决井壁失稳问题

(1)加强钻井液性能的维护,加入一定量的包被剂,抑制坂土和钻屑的水化分散作用,充分利用净化设备去除有害固相,在井壁上形成薄而密的泥饼。控制失水量,延长水化周期。

(2)加入高性能抑制剂,抑制泥页岩的水化分散,合理复配降滤失剂,确保良好的泥饼质量,控制滤失量至设计范围内(APIFL≤2.5mL,HTHP FL≤10mL)。

(3)加入聚合醇、磺化沥青等封堵效果好的处理剂,封堵地层微裂缝,改善泥饼质量,提高井壁稳定性。

2 相应对策分析

2.1 优选排量增强岩屑的携带与悬浮

(1)根据以往的施工经验知,环空返速在0.60~0.80m/s即可满足携带岩屑的需求,根据的钻井液环空返速公式及现场施工的泵压等条件制约,最终确定泵的排量范围为5.6~6.7L/s。

(2)动塑比保持在 0.36~0.48Pa/mPa·s之间,且需要保持钻井液有一定的低剪切速率黏度,以保证钻井液在低剪切速率下的携岩能力。

(3)提高净化设备使用率,去除有害固相。

3 现场应用

3.1 工程简况

侧钻井井身结构设计。

表1 Q31-55C井身结构表

套管程序油层尾管

井眼尺寸/mm118

井段/m2470-3150

尾管尺寸套管下入井段 水泥返深/mm/m/m101.6

2420-3145

2420

3.2 实测钻井液性能

表2 Q31-55C井现场钻井液性能

2.2 提高地层承压能力,做好防漏工作

立足于防漏,制定如下措施:(1)保证钻井液密度处于合理范围。在井下正常情况下保持较低的钻井液密度,快钻时井段增加循环时间,降低环空岩屑的浓度,防憋漏地层。(2)在满足携岩的情况下,在设计值之内适当降低钻井液的粘度,并保持其流动性,减小流动阻力和激动压力,强化净化设备的使用,清除有害固相,降低环空的岩屑浓度,防止发生环空憋堵。(3)按照操作规程操作,控制起下钻速度,开泵要平稳,排量由小到大,防止压力激动过大,憋漏地层。(4)封堵剂的复配优选。

可供选择的封堵剂有超细钙、乳化沥青和聚合醇。

井深密度 粘度PVYP 3/m/(g/cm)/S/(mPa·s)/Pa2470257026702770287029703130

1.31.311.341.361.391.401.40

70656367727275

28262529292829

NKAPIFL固相n/(mPa·s)/mL439451439418497556537

3.53.12.62.42.122

13131414.51616.516.5 | 5310.50.6510.50.10

0.10.50.6611.50.1212

0.620.63

2020年03月 技术与信息表2 为Q31-55C井现场钻井液的性能参数。Q31-55C井环空间隙小,循环当量密度高,循环压耗大,通过软件计算环空压耗,得出不同位置的钻井液循环当量密度,结果如图1所示:

粉体处理方式对非诺贝

特胶囊溶出度的影响

刘登(山东理工职业学院化工学院,山东 济宁 272067)

摘要:分别采用气流粉碎(原料自身微粉化或者原辅料混合物共同微粉化)和湿法研磨的方法对非诺贝特原料进行处理,并制备胶囊成品。采用FDA推荐的溶出方法,对比自制成品与市售成品(力平之®)的溶出情况,根据f2相似因子的结果表明自制胶囊B与市售成品溶出相似。

关键词:非诺贝特;溶出;气流粉碎;湿法研磨中图分类号:R927.2 文献标志码:A

Effect of Powder Processing on Dissolution of Fenofibrate Capsule

图1 环空水力参数计算

由图1数据知:Q前31-55C井的总环空压力损失达8.14MPa,占现场施工泵压的42.8%,较大的环空压耗导致井底循环当量

3

密度,由正常1.40g/cm升高至1.67g/cm3,增加了井漏的风险,且起钻后由于地层横向应力的释放,井壁失稳风险增大。为了平衡停泵后的环空压耗损失,采用起钻压重浆的方式,用密度为1.70g/cm3的泥浆封堵窗口以上井段,平衡了裸眼段的地层压力,保证了井壁稳定,每次起下钻直接到底,未出现扩划眼现象。

LIU Deng

(Institute of Chemical Industry, Shandong Polytechnic

Colledge, Jining 272067, China)

Abstract: In this study, Fenofibrate was treated by jet milling (crude material; co-grinding with the excipents) and media milling. The recommended dissolution method of FDA was used to compare the dissolution of lipanthyl® and self-made products (B) . According to the results of F2 similarity factor, the results showed that the self-made capsule was similar to lipanthyl®.

Keyword: fenofibrate; dissolution; jet milling; media milling

4 应用效果

Q31-55C井,开窗井深2470m,完钻井深3130m,开窗和完钻井深较深,要穿过沙三段上部易亏空油层和3000m后的沙三段底部硬脆性碳质泥岩,近三年多次在该区块尝试此类井施工均以失败告终,施工难度极大。Q31-55C井ECD超过钻井液密度0.27g/cm3,钻进中高循环压耗,易导致井漏和粘卡发生。停泵后极易发生横向应力释放,导致井壁失稳。现场施工中,使用公司自产的高性能抑制剂,有效地控制低密度固相,提高钻井速度。封堵剂合理复配提高井壁稳定性,优选降滤失剂确保良好的泥饼质量,控制合理的钻井液密度和流变性控制ECD,通过起下钻1.70g/cm3重浆压井确保了井眼稳定。

0 引言

非诺贝特是氯贝特类降血脂药物,其中市售胶囊制剂力平之为每日服用一粒,与餐同服,非诺贝特在血浆中没有原型存在,吸收进入人体后,在肝脏迅速被酯酶水解为活性代谢产物非诺贝特酸,通常服药后5小时可达最大血浆浓度,非诺贝特

®

5 结语

综上所述,通过多项技术措施的有效实施,保证了Q31-55C井的高效安全施工,完井电测顺利,为打开沈北区块3000m以上118mm侧钻井施工市场奠定了基础,同时为辽河油区老

井侧钻改造提供了更多可能。

酸在血液中消除半衰期约为20小时[1]。非诺贝特原料在水中几乎不溶解,logP值为5.24[2],在消化道内吸收的限速步骤为溶出步骤。本文的优势在于采用常规的易于商业化生产的工艺制备成品并与市售制剂的溶出曲线相似。

1 仪器与试药

Y50型气流粉碎机(上海赛山粉体机械制造有限公司),搅拌珠磨机(天创粉末),喷雾干燥机(上海顺仪科技),LBL-1型流化床制粒包衣机(重庆市科旭制药机械设备制造有限公司),78X-2型片剂四用测定仪(上海黄海药检仪器厂),ZRS-4型智能溶出试验仪(天津大学无线电厂);752C型紫外分光光度计(上海第三分析仪器厂);粒度检测仪(malvern mastersizer 2000)。

非诺贝特(江苏恩华制药有限公司),微晶纤维素(安徽山河),预胶化淀粉(卡乐康)交联聚维酮(BASF),十二烷基硫

参考文献:

[1] 陈庭根,管志川.钻井工程理论与技术[M].第1版.北京: 中国石油大学出版社,2005 (1).

作者简介:杨刚(1985-),男,汉族,辽宁盘锦人,本科学历,工程师。研究方向:钻井液现场施工。

| 2020年03月

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